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Die Raffinerieexplosion in Texas City ereignete sich am 23 Marz 2005 um 13 20 Uhr in der grossten Erdolraffinerie des britischen Olkonzerns British Petroleum BP in Texas City einer Stadt im Galveston County des US Bundesstaates Texas Bei der Explosion einem der grossten Raffinerieunfalle in den Vereinigten Staaten kamen 15 Arbeiter ums Leben und uber 180 Personen wurden verletzt Die Wucht der Explosion liess im Umkreis von mehreren Kilometern Fensterscheiben bersten der Feuerball und die Rauchwolken waren bis zum 48 Kilometer entfernten Houston sichtbar Loscharbeiten nach der Explosion in der Texas City RaffinerieNachdem ein interner Untersuchungsbericht zunachst menschliches Versagen als Ursache der Katastrophe angesehen hatte bat BP auf Anraten der US Untersuchungsbehorde U S Chemical Safety and Hazard Investigation Board CSB ein unabhangiges elfkopfiges Gremium unter Leitung des ehemaligen Aussenministers der Vereinigten Staaten James Baker um eine Uberprufung des konzernweiten Sicherheitsmanagements Die Baker Kommission legte die Untersuchungsergebnisse am 16 Juli 2007 in einem 374 Seiten starken Bericht dem sogenannten Baker Bericht Baker Panel Report dar und deckte verheerende Sicherheitsmangel bei BP auf Die Veroffentlichung des Baker Berichts hatte weitreichende Folgen sowohl innerhalb des Konzerns als auch fur die Sicherheitsprogramme in Raffinerien der petrochemischen und chemischen Industrie sowie bei den aufsichtfuhrenden Behorden Beunruhigt durch die im Bericht aufgezeigten signifikanten Mangel initiierte die Occupational Safety and Health Administration OSHA eine Bundesbehorde in den Vereinigten Staaten zur Durchsetzung der Arbeitssicherheitsgesetze ein nationales Schwerpunktprogramm fur das Prozesssicherheitsmanagement in Raffinerien John Browne der damalige CEO von BP gab kurz nach der Veroffentlichung des Baker Berichts sein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Amt bekannt nicht ohne auf die Verpflichtung des Konzerns zur Umsetzung der Vorschlage des Baker Gremiums hinzuweisen Die Kosten der Raffinerieexplosion in Texas City betrugen etwa zwei Milliarden Dollar fur Schadensersatz Strafzahlungen sowie fur den Wiederaufbau und die Betriebsunterbrechung Inhaltsverzeichnis 1 BP Texas City Raffinerie 1 1 Sicherheit 1 2 Isomerisierungsanlage 2 Unfallhergang 2 1 Fruher Morgen 2 2 10 00 Uhr 2 3 13 00 Uhr 2 4 Explosion 3 Untersuchungsberichte 3 1 Mogford Bericht 3 2 Bonse Bericht 3 3 Unfalluntersuchung des U S Chemical Safety and Hazard Investigation Board 4 Rechtliche Schritte 4 1 Zivilklagen 4 2 Verstosse gegen Umwelt und Arbeitsschutzgesetze 5 Baker Bericht zur Sicherheit 6 Empfehlungen der Baker Kommission 7 Rekordstrafe nach weiteren Vorfallen 8 Weltweiter Einfluss auf die Sicherheitskultur 9 Literatur 10 Weblinks 11 EinzelnachweiseBP Texas City Raffinerie BearbeitenDie BP Texas City Raffinerie war zum Zeitpunkt des Unfalls die drittgrosste der damals 149 Raffinerien in den Vereinigten Staaten Sie wurde im Jahr 1934 als Pan American Refinery gebaut und am 1 Januar 1999 von BP als Teil der Fusion mit Amoco ubernommen Die Verarbeitungskapazitat betrug im Januar 2005 etwa 27 Milliarden Liter Rohol pro Jahr der Ausstoss an Motorenbenzin betrug etwa 11 Milliarden Liter pro Jahr Die Raffinerie bezog die Rohstoffe zu 30 uber Pipelines und zu 70 per Schiff die Produkte wurden zu 75 per Pipeline und zu 25 per Schiff abtransportiert 1 Die Raffinerie produzierte im Jahr 2005 etwa 3 Prozent des US amerikanischen Benzinbedarfs 2 Am Standort der sich uber 5 Quadratkilometer erstreckt arbeiteten im Jahr 2005 etwa 1800 BP Mitarbeiter sowie 800 Fremdfirmenmitarbeiter die in 29 Raffinerie und vier petrochemischen Prozessen Produkte wie Benzin schwefelarmen Dieselkraftstoff Kerosin Chemierohstoffe und Schwerole herstellten 3 4 5 Sicherheit Bearbeiten In der Raffinerie kam es mehrfach zu Betriebs und Arbeitsunfallen die zwischen 1974 und 2003 zu 20 Todesfallen und mehreren Betriebsunterbrechungen fuhrten Bereits im Jahr 2002 gab BP eine Studie bei der Unternehmensberatung A T Kearney in Auftrag um die Fakten zu verstehen die zu den Unfallen und der Verschlechterung der Arbeitsleistung der Raffinerie gefuhrt hatten 6 Der A T Kearney Bericht stellte als eine der Ursachen fest dass ein Top down Prozess die Mittelzuweisung fur Instandhaltungsaufgaben steuerte Durch diesen Prozess wurden Budgetkurzungen nicht unter Berucksichtigung der spezifischen Bedurfnisse der Raffinerie vorgenommen 6 Allein im Jahr 2004 starben drei weitere Mitarbeiter bei Arbeitsunfallen Nach einer grossen Explosion im Marz 2004 bei der niemand verletzt wurde evakuierte BP die Raffinerie vorubergehend Die Polizei sperrte die Zufahrtsstrassen und forderte die Anwohner auf ihre Hauser nicht zu verlassen 7 Ende des Jahres 2004 beauftragte BP die Beratungsfirma Telos mit einer Umfrage zur Sicherheitskultur in der Texas City Raffinerie Zwischen dem 8 und dem 30 November 2004 befragten die Berater mehr als 1000 Beschaftigte Die Berater legten das Ergebnis im Telos Bericht am 19 Januar 2005 vor 8 Im Bericht ausserten Mitarbeiter grosse Bedenken uber die Sicherheitsstandards in der Raffinerie und bemangelten unrealistische Vorgaben mangelnde Ausbildung hohen Kostendruck Ausfall von Sicherheitseinrichtungen und die Falschung von Sicherheitsprotokollen Die Untersuchung ergab weiter dass Ausgaben gekurzt wurden ohne dass die Auswirkungen auf die Anlagensicherheit gepruft worden waren 9 Isomerisierungsanlage Bearbeiten nbsp Typische IsomerisierungsreaktionDie Explosion ereignete sich in der Mitte der 1980er Jahre errichteten Isomerisierungsanlage der Raffinerie Bei der Isomerisierung werden geradkettige Paraffine in verzweigte Iso Paraffine umgewandelt Damit wird die Oktanzahl von Motorenbenzin um 30 bis 40 Einheiten erhoht Als Einsatzstoffe dienten hauptsachlich n Pentan und n Hexan 5 Die Produktionskapazitat dieser Anlage betrug 4 300 Kubikmeter Leichtbenzin pro Tag 2 Die Isomerisierungsanlage bestand aus einer Entschwefelungsanlage einer Rektifikationskolonne dem sogenannten Raffinate Splitter Tower welche die Rohstoffe fur die Isomerisierung zur Verfugung stellte dem Isomerisierungsreaktor und einer Gasruckfuhrung 10 Die Entschwefelung erfolgte nach dem Ultrafining Verfahren einem von Standard Oil of Indiana entwickelten und lizenzierten Verfahren zur Entschwefelung und Hydrierung von Naphtha mittels eines Festbettkatalysators 5 Die Isomerisierungsreaktion wurde in einem Festbettreaktor nach dem Penex Prozess durchgefuhrt einem weit verbreiteten von Universal Oil Products UOP entwickelten und lizenzierten Prozess 11 Als Isomerisierungskatalysatoren verwendet das Verfahren saure chloridaktivierte Platin g Aluminiumoxid Katalysatoren 12 Weiterhin verwendet das Verfahren eine Gasruckfuhrung 5 Unfallhergang Bearbeiten nbsp Austritt von Kohlenwasserstoffen uber den AusblasebehalterFruher Morgen Bearbeiten Am Morgen des 23 Marz 2005 nahmen die Schichtoperatoren gegen 2 00 Uhr die Rektifikationskolonne den sogenannten Raffinat Trennturm nach einem vierwochigen Wartungsstillstand wieder in Betrieb 13 Zunachst fullten die Schichtmitarbeiter die Kolonne mit flussigen Kohlenwasserstoffen ohne den Aufheizer in Betrieb zu nehmen oder Flussigkeit aus der Kolonne abzuziehen Der normale Flussigkeitsstand in der Rektifikationskolonne betrug 2 Meter Gegen 3 00 Uhr quittierte ein Mitarbeiter den ersten Fullstandshochalarm der bei einem Fullstand von 72 ansprach entsprechend einer Fullstandshohe von 3 Metern Ein weiterer Hochalarm bei 78 entsprechend einer Fullstandshohe von etwa 3 25 Meter sprach nicht an da das Instrument defekt war 10 Als die Operatoren den Anfahrbetrieb gegen 5 00 Uhr unterbrachen betrug der Fullstand in der Kolonne etwa 4 Meter Nachdem der maximal erlaubte Fullstand uberschritten war konnte der Fullstand nicht mehr abgelesen werden da das Instrument ihn nicht anzeigte Durch einen Defekt zeigte das zweite Fullstandsinstrument sogar an dass der Fullstand in der Kolonne falle 10 10 00 Uhr Bearbeiten Um 9 50 Uhr nahmen die Operatoren den Anfahrbetrieb wieder auf und forderten mehr Rohmaterial in den Raffinat Trennturm Um 10 Uhr nahmen sie den Aufheizer in Betrieb Gegen 12 40 Uhr betrug der Fullstand bereits 42 Meter obwohl die Fullstandsanzeige 3 Meter mit fallender Tendenz anzeigte 10 Der hohe Fullstand loste einen Hochdruckalarm aus Als Gegenmassnahme nahmen die Operatoren zwei Brenner im Aufheizer ausser Betrieb um die Temperatur und damit den Druck zu senken Ausserdem offneten sie ein manuelles Ventil zum Ausblasebehalter der zur Atmosphare hin offen war 10 13 00 Uhr Bearbeiten Um 13 00 Uhr offnete die Schicht den Weg zu den Lagertanks Uber den Warmetauscher erhitzte sich das Rohmaterial um etwa 65 C wodurch es zu einer Uberhitzung in der Rektifikationskolonne kam Um 13 05 Uhr begannen die Kohlenwasserstoffe in der Kolonne zu sieden um 13 10 Uhr wurde die Kolonne uberfullt und flutete eine Rohrleitung die zu 47 Meter tiefer gelegenen Sicherheitsventilen fuhrte Um 13 14 Uhr offneten die Sicherheitsventile der Druck stieg jedoch durch das beginnende Sieden der Kohlenwasserstoffe in der Kolonne weiter von 1 5 bar auf etwa 4 5 bar an Die Kohlenwasserstoffe liefen in den Ausblasebehalter von da aus teilweise in das Abwasserkanalsystem Gegen 13 09 Uhr war der gesamte Ausblasebehalter gefullt ein Fullstandsalarm in diesem Behalter funktionierte ebenfalls nicht 10 Explosion Bearbeiten Es kam zu einer Ausflutung des Behalters aus dem 34 Meter hohen Schornstein etwa eine Minute lang Etwa 28 000 Liter leichtfluchtige Kohlenwasserstoffe wurden geysirahnlich aus dem Kamin ausgeworfen 10 Die freigesetzte fluchtige Flussigkeit verdampfte und bildete eine brennbare Dampfwolke Die BP Mitarbeiter bemerkten die Kohlenwasserstoffwolke und riefen uber den Werkfunk dazu auf alle Heissarbeiten einzustellen sowie alle potentiellen Zundquellen auszuschalten 13 Die Kohlenwasserstoffwolke entzundete sich jedoch um 13 20 Uhr an einem etwa 8 Meter entfernten im Leerlauf wartenden Pick up Truck Die Wucht der Explosion totete 15 Fremdfirmenmitarbeiter die in Baucontainern in einer Entfernung von etwa 45 Metern von der Explosionsstelle eine Besprechung abhielten und dort von der Stosswelle der Explosion getroffen wurden 14 Es handelte sich um elf Angestellte der Firma Jakobs Merit die an einem Wartungsstillstand der Ultracracker Anlage arbeiteten sowie vier Mitarbeiter der Firma Fluor Corporation 13 Der leitende Rechtsmediziner des Galveston County Stephen Pustilnik gab als Todesursache im medizinischen Gutachten Schadel Hirn sowie andere Traumen an verursacht durch stumpfe Gewalteinwirkung umherfliegender Trummer Der Brand war nach etwa einer Stunde unter Kontrolle und nach zwei Stunden von der Feuerwehr vollkommen geloscht 13 Untersuchungsberichte BearbeitenSowohl BP interne Experten als auch verschiedene Behorden und Kommissionen untersuchten die Explosion in technischer Hinsicht und unter Aspekten der Organisation und der Sicherheitskultur Die Ergebnisse der technischen Untersuchung legte ein konzerninternes Expertenteam im sogenannten Mogford Bericht nieder die Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der organisatorischen Aspekte und der Verantwortung des Managements im sogenannten Bonse Bericht Das U S Chemical Safety and Hazard Investigation Board untersuchte sowohl die technischen Aspekte als auch die Verantwortung der aufsichtfuhrenden Behorden 15 Die Occupational Safety and Health Administration OSHA uberprufte im Nachgang die Einhaltung der verschiedenen Auflagen in der Raffinerie Mogford Bericht Bearbeiten Ein Expertenteam unter Leitung von John Mogford dem Senior Group Vice President Safety and Operations untersuchte die technischen Aspekte der Explosion und schlug Korrekturmassnahmen vor Am 9 Dezember 2005 veroffentlichte BP diesen Unfalluntersuchungsbericht 16 Als Hauptursachen identifizierte der Bericht vier kritische Faktoren ohne die der Vorfall nicht passiert ware oder erheblich geringere Auswirkung gehabt hatte Dazu gehorten die unbeabsichtigte Stofffreisetzung die Betriebsanweisungen sowie deren Befolgung bei der Inbetriebnahme der Rektifikationskolonne die Arbeitssteuerung sowie der Aufbau der Baucontainer und das Design des Ausblasebehalters 14 16 Bonse Bericht Bearbeiten Ein weiterer interner Bericht der sogenannte Bonse Bericht der unter Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden von BP Deutschland Wilhelm Bonse Geuking erstellt wurde machte zahlreiche Managementfehler fur die Raffinerieexplosion verantwortlich 17 Am 3 Mai 2007 ordnete ein Gericht die Veroffentlichung des eigentlich nur fur interne Zwecke erstellten Berichts an Der Report mass die Verantwortlichkeiten des Managements an internen Managementanweisungen BP Management Framework BPMF und dem BP Verhaltenskodex Die Raffinerieorganisation definierte diese Verantwortlichkeiten in Anlehnung an die konzernweiten Vorschriften in einem sogenannten Blue Book das im Jahr 2005 veroffentlicht wurde Neben personlichen Verfehlungen stellte der Report unklare Verantwortlichkeiten im Konzern auf allen Ebenen von der Anlagenmannschaft uber die Texas City Raffinerieorganisation bis zum gesamten Raffineriesegment des Konzerns als zum Vorfall beitragende Faktoren fest 18 Als weiteren beitragenden Faktor prangerte der Report den schlechten Zustand der Anlagen sowie die zu geringen Ausgaben fur Instandhaltung an Obwohl auf allen Ebenen des Konzerns deren Unaufschiebbarkeit bekannt war waren fur sie zu geringe Ressourcen bereitgestellt worden Als Hauptfaktor erkannte der Report die Sicherheitskultur in der Raffinerie eine hohe Risikobereitschaft sowie das Fehlen oder Nichtbefolgen klarer Betriebsanweisungen 18 Der Storfallbeauftragte ubernahm sein Amt im Januar 2005 galt aber fur seine Aufgabe als nicht genugend ausgebildet Ausserdem zogen die Verantwortlichen keine Lehren aus den Fehlern der Vergangenheit So kam es allein im Jahr 2000 zu 80 ungewollten Freisetzungen von Kohlenwasserstoffen das Management hatte entsprechende Verbesserungsmassnahmen nicht konsequent umgesetzt Es fehlten klare Strukturen und das hatte zur Folge dass die Operatoren die Anlage ohne die notwendige Kommunikation mit anderen Abteilungen und Anlagen in Betrieb nahmen Die zustandigen Schichtfuhrer kamen zu spat zum Dienst oder verliessen ihn zu fruh nicht genugend ausgebildete Operatoren ubernahmen den Start der Anlage Alarme die die Uberfullung der Rektifikationskolonne signalisierten wurden falsch interpretiert 19 Der Report legte dem Raffinerieleiter zur Last dass der Schwerpunkt seiner Aktionen auf der Arbeitssicherheit und nicht auf der Anlagensicherheit lag 18 Unfalluntersuchung des U S Chemical Safety and Hazard Investigation Board Bearbeiten nbsp Logo des U S Chemical Safety and Hazard Investigation Board CSB Aufgrund der Bedeutung der Katastrophe untersuchte das U S Chemical Safety and Hazard Investigation Board sowohl das Sicherheitsmanagement der Raffinerie in Texas City als auch die Rolle der BP Gruppe und der Occupational Safety and Health Administration OSHA als Aufsichtsbehorde Die Untersuchungsergebnisse legte die Behorde in einem uber dreihundertseitigen Bericht am 20 Marz 2007 vor 5 Das CSB stellte fest dass organisatorische und sicherheitstechnische Mangel auf allen organisatorischen Ebenen der BP die Raffinerieexplosion mitverursachten etwa durch Kostensenkungen und Ausgabenkurzungen im sicherheitstechnischen Bereich obwohl sich ein grosser Teil der Raffinerie Infrastruktur und der Prozess Anlagen in einem schlechten Zustand befand Ausserdem hatten die Verantwortlichen das Budget fur die Schulungen gekurzt und Personal abgebaut 5 Weiterhin stellte das CSB fest dass die OSHA als aufsichtsfuhrende Behorde es versaumt hatte geplante Inspektionen der Raffinerie durchzufuhren und Sicherheitsvorschriften durchzusetzen obwohl es viele Warnzeichen gab Nach der Explosion entdeckte die OSHA 301 Verstosse gegen Auflagen und verhangte eine Geldstrafe von 21 Millionen USD Das CSB stellte fest dass nur eine begrenzte Anzahl von OSHA Inspektoren die fachliche Ausbildung und notwendige Erfahrung fur die komplexen Untersuchungen in Raffinerien aufwies 5 nbsp Fehlende Sicherheitseinrichtung Hochfackel zur Vermeidung des AbblasensDas CSB gab eine Empfehlung zur Entwicklung einer Richtlinie fur das Verstandnis das Erkennen und den Umgang mit Erschopfungszustanden wahrend der Schichtarbeit Die daraufhin erarbeitete Richtlinie API Recommended Practice 755 empfahl fur Raffinerien petrochemische und chemische Anlagen und ahnliche Einrichtungen die Erstellung von Leitlinien zum Umgang mit Erschopfungssyndromen Fatigue Risk Management System FRMS 20 Diese Leitlinien beinhalten Empfehlungen fur Arbeiten auf Wechselschicht etwa fur die Anzahl der Uberstunden und die Anzahl der Tage an denen ohne Unterbrechung gearbeitet werden soll Der CSB Bericht stellte ausserdem fest dass BP und Amoco es versaumt hatten Sicherheitsempfehlungen die zum Teil lange vor der Explosion gegeben worden sind zu beachten und umzusetzen So hatte im Jahr 1991 die Planungsabteilung der Amoco den Ersatz der atmospharischen Ausblasebehalter durch Fackelsysteme vorgeschlagen Verschiedene Abteilungen erneuerten diese Vorschlage zuletzt im Jahr 2002 Das notige Budget wurde jedoch nicht bereitgestellt Zwischen 1994 und 2004 kam es zu acht Fallen bei denen Kohlenwasserstoffdampfe uber einen Ausblasebehalter an die Atmosphare abgegeben wurden In einem hausinternen Prozesssicherheitsstandard verbot Amoco den Bau von neuen Ausblasebehaltern in Raffinerien Dennoch ersetzte Amoco im Jahr 1997 den betroffenen Ausblasebehalter der aus den 1950er Jahren stammte durch einen baugleichen Behalter Als Folge des Unfalls sagte BP zu alle Ausblasebehalter in der Umgebung von brennbaren Kohlenwasserstoffen zu eliminieren Wegen der in kurzer Zeit freigesetzten Menge an brennbaren Kohlenwasserstoffen wird jedoch zum Teil bezweifelt dass ein Fackelsystem die Explosion verhindert hatte 13 Auf Grund eines Unglucks im Jahr 1995 in einer Pennzoil Raffinerie bei dem eine Explosion zweier Lagertanks funf Arbeiter totete die in Baucontainern untergebracht waren gab es eine Empfehlung fur die Standortwahl von Baucontainern BP ignorierte die Empfehlung in der Annahme dass die Gefahr gering sei weil die Container die meiste Zeit leer standen Rechtliche Schritte BearbeitenDie Explosion fuhrte zu einer Reihe von Klagen und Prozessen im privat sowie umweltrechtlichen Bereich Zunachst reichten zwei bei der Explosion verletzte Arbeiter eine Klage gegen die BP Amoco Chemical Company of Delaware JE Merit einer Tochtergesellschaft von Johnson Engineering und gegen den Raffineriedirektor ein Betroffene reichten insgesamt uber 3000 Klagen ein in 1350 Fallen kam es bereits nach kurzer Zeit zum Vergleich BP stellte 1 6 Milliarden US Dollar fur Kompensationszahlungen zuruck 21 Weiterhin wurde BP wegen Verstossen gegen Umweltgesetze angeklagt die OSHA verhangte grosse Geldstrafen 22 Zivilklagen Bearbeiten nbsp Ed Bradley 1978Nach der Explosion reichten viele Betroffene zivilrechtliche Klagen gegen BP ein 23 Nach verschiedenen Angaben zahlte BP uber eine Milliarde US Dollar an die Klager als Vergleich aus Aufsehen erregte der Fall Eva Rowe 24 Die junge Frau verlor bei der Explosion ihre Eltern die als Subunternehmer fur JE Merit arbeiteten Sie liess verbreiten sie werde kein Geld annehmen und den Konzern zur Rechenschaft ziehen 25 Ed Bradley ein bekannter US amerikanischer Journalist machte ihre Geschichte im Fernsehmagazin 60 Minutes landesweit bekannt 26 Am 9 November 2006 schloss BP mit Rowe als letzter Klagerin einen Vergleich nachdem die Anwalte von Rowe versucht hatten John Browne als Zeugen zu laden Die Hohe der Abfindung fur Eva Rowe blieb unbekannt BP zahlte im Zuge des Vergleichs 32 Millionen USD an von Rowe genannte Hochschulen und Krankenhauser darunter das Mary Kay O Connor Process Safety Center an der Texas A amp M University die medizinische Fakultat der University of Texas in Galveston die Truman G Blocker Adult Burn Unit und das College of the Mainland in Texas City Weiterhin veroffentlichte BP etwa sieben Millionen Seiten interner Dokumente darunter den Telos und den Bonse Report 27 Verstosse gegen Umwelt und Arbeitsschutzgesetze Bearbeiten Auf Veranlassung der Texas Kommission fur Umweltqualitat Texas Commission on Environmental Quality TCEQ eroffnete die Generalstaatsanwaltschaft von Texas Texas Attorney General ein Verfahren gegen BP Products North America Inc wegen Verstossen gegen die Gesetze zur Luftreinhaltung Texas Clean Air Act die Arbeitsschutzgesetze Texas Health amp Safety Code und die Wasserschutzgesetze Texas Water Code im Zusammenhang mit der Explosion 28 In einer Vereinbarung stimmte BP der Zahlung einer Geldstrafe von 50 Millionen USD zu Darin enthalten waren Verfahrenskosten von 500 000 USD Ausserdem vereinbarten das Gericht und BP eine Bewahrungsstrafe von drei Jahren wahrend deren BP sich verpflichtete die von staatlichen Stellen eingeleiteten Untersuchungen zum Unfallhergang zu unterstutzen Eine weitere Bewahrungsauflage war die Einhaltung aller Anordnungen die von der OSHA und von der TCEQ erlassen worden waren Im Gegenzug verpflichtete sich das Justizministerium keine zusatzlichen Strafanzeigen gegen BP in Verbindung mit der Raffinerieexplosion zuzulassen 29 Baker Bericht zur Sicherheit Bearbeiten nbsp James A BakerIm Oktober 2005 berief John Browne der damalige CEO der BP auf Empfehlung des US Chemical Safety and Hazard Investigations Board CSB eine elfkopfige Kommission unter der Leitung des fruheren US Aussenministers James A Baker ein Die Kommission sollte konzernweit das Sicherheitsmanagement untersuchen und Empfehlungen zur Verbesserung der Sicherheit erarbeiten Das Gremium interviewte dazu uber 700 BP Mitarbeiter auf allen Organisationsebenen bei Ortsterminen in den funf Raffinerien der BP Die Mitarbeiter und technischen Berater wurden zur Sicherheitskultur befragt und Unterlagen zur Prozesssicherheit wurden uberpruft Weiterhin fuhrte das Gremium offentliche Sitzungen in den Gemeinden der Raffineriestandorte durch und befragte andere Unternehmen in Bezug auf das Prozesssicherheitsmanagement Die Untersuchungsergebnisse wurden am 16 Juli 2007 in einem umfangreichen Bericht vorgelegt 30 Die Kommission unterteilte die Erkenntnisse ihrer Untersuchung in die drei Abschnitte Sicherheitskultur des Unternehmens Prozesssicherheitsmanagement inklusive der Bewertung der Leistungsfahigkeit des Managementsystems und Korrekturmassnahmen sowie der Aufsichtsfuhrung im Unternehmen Im Bericht identifizierte die Kommission zum Teil erhebliche Defizite im Sicherheitsmanagement der Raffinerien Weiterhin wurde festgestellt dass BP nicht zwischen Arbeitsschutz Umweltschutz und Anlagensicherheit unterschieden hatte und eine gute Unfallstatistik als Indikator fur eine hohe Anlagensicherheit ansah Das Gremium forderte BP auf der Prozesssicherheit die gleiche Prioritat wie dem Arbeitsschutz einzuraumen Empfehlungen der Baker Kommission BearbeitenDie Kommission empfahl als Ergebnis ihrer Untersuchungen insgesamt zehn Massnahmen zur Verbesserung der Prozesssicherheit 31 Gleichzeitig ubertrug die Baker Kommission die Untersuchungsergebnisse auf andere Industriebereiche While the Panel made no findings about companies other than BP the Panel is under no illusion that the deficiencies in process safety culture management or corporate oversight identified in the Panel s report are limited to BP If other refining and chemical companies understand the Panel s recommendations and related commentary and apply them to their own safety cultures process safety management systems and corporate oversight mechanisms the Panel sincerely believes that the safety of the world s refineries chemical plants and other process facilities will be improved and lives will be saved 6 Obwohl das Gremium keine Erkenntnisse uber andere Unternehmen als BP hat erliegen wir nicht der Illusion dass sich die Unzulanglichkeiten in Bezug auf die Prozesssicherheitskultur das Management und die Aufsichtsfuhrung im Unternehmen die im Report des Panels identifiziert wurden auf BP beschranken Wenn andere Raffinerie und Chemieunternehmen die Empfehlungen des Gremiums und die damit verbundenen Kommentare verstehen und sie auf ihre eigene Sicherheitskultur ihre Prozesssicherheits Managementsysteme und Unternehmenskontrollmechanismen anwenden glaubt das Gremium aufrichtig dass sich die Sicherheit weltweit in Raffinerien Chemie und anderen Prozessanlagen verbessert und Leben gerettet werden kann Baker Gremium The B P U S Refineries Independent Safety Review Panel xix Die erste Empfehlung betraf die Verantwortung der obersten Leitung fur Prozesssicherheit Die Geschaftsleitung und der Verwaltungsrat sollten wirksame Fuhrungsinstrumente und strukturen schaffen und geeignete Ziele fur die Prozesssicherheit im Unternehmen definieren Durch ihr Engagement durch Anweisungen und Aktionen sollte die oberste Fuhrungsebene sich vor der Belegschaft zur Bedeutung der Prozesssicherheit bekennen Weiterhin empfahl das Gremium die Einrichtung eines integrierten und umfassenden Prozesssicherheits Managementsystems das systematisch und kontinuierlich Risiken identifiziert reduziert und verwaltet 31 Drittens sollte BP ein System einfuhren das sicherstellt dass den Mitarbeitern auf allen organisatorischen Ebenen des Konzerns ein angemessenes Wissen uber Prozesssicherheit vermittelt wird Weiterhin wurde BP aufgefordert eine vertrauensvolle und offene Sicherheitskultur in den einzelnen Raffineriestandorten zu entwickeln und zu pflegen Eine weitere Empfehlung betraf die Definition klarer Verantwortlichkeiten und Ziele auf allen Organisationsebenen verbunden mit klaren Berichts und Rechenschaftspflichten Die sechste Empfehlung betraf die Unterstutzung der direkten Linienvorgesetzten in Raffinerien im Bereich der Prozesssicherheit 31 Die Kommission empfahl auch die Definition von hinweisenden und zu befolgenden Kennzahlen fur Prozesssicherheit Die achte Empfehlung betraf die Festlegung und Durchfuhrung eines Systems zur Funktionsuberprufung von Prozesssicherheit Die Einfuhrung und Umsetzung der Empfehlungen sollten auf der Vorstandsebene geschehen Die Summe der Empfehlungen sollte BP zu einem fuhrenden Unternehmen im Bereich der Prozesssicherheit machen und nachhaltig zu deren Verbesserung in allen Raffinerien fuhren Rekordstrafe nach weiteren Vorfallen Bearbeiten nbsp Blick auf die Ultracrackeranlage der RaffinerieNach der Explosion in der Isomerisierungsanlage ereigneten sich in der Raffinerie weitere sicherheitsrelevante Vorfalle Am 28 Juli 2005 setzte ein Riss in einem Warmetauscher einer Entschwefelungsanlage Wasserstoffgas frei Die nachfolgende Knallgasexplosion verletzte eine Person leicht und verursachte einen Sachschaden in Hohe von 30 Millionen USD 32 Das CSB untersuchte den Vorfall und stellte als Ursache fest dass bei Reparaturarbeiten ein Subunternehmer Rohrbogen aus niedrig legiertem Stahl verwendet hatte Diese Rohrleitungsstucke versagten im Betrieb mechanisch durch Wasserstoffversprodung 32 Bereits zwei Wochen spater ereignete sich ein weiterer Vorfall in einer Entschwefelungsanlage der dazu fuhrte dass die Nachbarn der Raffinerie dazu aufgefordert werden mussten ihre Hauser zu verlassen und Schutzraume aufzusuchen In den folgenden Jahren ereigneten sich weitere Vorfalle teilweise mit todlichen Folgen Am 14 Januar 2008 starb ein Mitarbeiter an Kopfverletzungen bei Wartungsarbeiten an der Ultracrackeranlage 33 Im Jahr 2009 bewertete die Occupational Safety and Health Administration in einer sechsmonatigen Prufung die von BP als Verpflichtung aus der Raffinerieexplosion eingeleiteten Verbesserungsmassnahmen Die OSHA stellte 270 Verfehlungen gegen bestehende Auflagen sowie 439 neue Verstosse fest und verhangte eine Ordnungsstrafe in Hohe von 87 43 Millionen USD gegen BP Products North America Inc die hochste in der Geschichte der Behorde 34 35 Im Jahr 2012 verkaufte BP die Texas City Raffinerie sowie Teile des Vertriebs und Logistiknetzwerks an das US Unternehmen Marathon Petroleum fur 2 5 Milliarden USD 36 Der Erlos soll laut BP fur die Entschadigungszahlungen der Deepwater Horizon Olkatastrophe im Golf von Mexiko verwendet werden 36 Weltweiter Einfluss auf die Sicherheitskultur BearbeitenDie Veroffentlichung des Baker Berichts sowie der internen und externen Untersuchungsberichte veranlasste zahlreiche Unternehmen und staatliche Stellen weltweit die Stellung der Anlagensicherheit und der Sicherheitskultur zu uberdenken 37 Der Arbeitskreis Texas City der Kommission fur Anlagensicherheit beim Bundesministerium fur Umwelt Naturschutz und Reaktorsicherheit gab Empfehlungen fur eine Weiterentwicklung der Sicherheitskultur als Lehre aus der Raffinerieexplosion heraus 38 Der Verband der Europaischen chemischen Industrie CEFIC empfahl seinen Mitgliedern verstarkte Aufmerksamkeit auf das Gebiet der Prozesssicherheit zu legen Der englische Verband Chemical Industries Association besuchte seine Mitgliedsfirmen und befragte Vorstands und Aufsichtsratsmitglieder ob sie den Baker Bericht gelesen hatten und die Empfehlungen umsetzen wurden 39 Als Folge der Explosion investierten nicht nur BP sondern auch viele andere Unternehmen in die Verbesserung der Prozesssicherheit Unternehmen uberpruften die Arbeitsorganisation und anderten beispielsweise die Regeln fur die Aufstellung von Baucontainern in gefahrdeten Bereichen unabhangig von deren Nutzungsdauer 40 Die Explosion gab den wichtigsten Anstoss zu den hohen Investitionen in den Anlagenbau in den Jahren nach der Katastrophe 41 Literatur BearbeitenTrevor A Kletz What Went Wrong Case Histories of Process Plant Disasters and How They Could Have Been Avoided 5 Auflage Butterworth Heinemann Oxford 2009 ISBN 1 85617 531 6 Andrew Hopkins Failure to Learn the BP Texas City Refinery Disaster CCH Australia Sydney 2008 ISBN 1 921322 44 6 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons 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