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Am 23 Oktober 1978 verungluckte eine Antonow An 24 auf dem innersowjetischen Linienflug Aeroflot Flug 6515 von Stawropol nach Simferopol wobei alle 26 Insassen starben Aeroflot Flug 6515Ein baugleiches Flugzeug der AeroflotUnfall ZusammenfassungUnfallart KontrollverlustOrt 24 km sudostlich von Jemeljanowka 10 km von der sowjetischen Kuste im SywaschDatum 23 Oktober 1978Todesopfer 26Uberlebende 0LuftfahrzeugLuftfahrzeugtyp Antonow An 24BBetreiber AeroflotKennzeichen CCCP 46327Abflughafen Flughafen StawropolZielflughafen Flughafen SimferopolPassagiere 21Besatzung 5Listen von Flugunfallen Inhaltsverzeichnis 1 Flugzeug 2 Besatzung 3 Verlauf 4 Ursache 5 Ahnliche Falle 6 QuellenFlugzeug BearbeitenDas Flugzeug war eine neun Jahre alte Antonow An 24B mit dem Luftfahrzeugkennzeichen CCCP 46327 welche ihren Erstflug im September 1969 absolviert hatte Besatzung BearbeitenDie Besatzung bestand aus dem Flugkapitan dem Ersten Offizier dem Flugingenieur dem Navigator sowie einer Flugbegleiterin Verlauf BearbeitenDas Flugzeug hob um 18 14 Uhr Moskauer Zeit vom Flughafen Stawropol ab und stieg auf 2400 m Hohe Wahrend der ersten Halfte des Fluges uber Stawropol und das Kuban Gebiet herrschten gute Wetterbedingungen leichte Bewolkung und eine Sichtweite von 10 km und der Flug wurde visuell durchgefuhrt Die Wetterbedingungen verschlechterten sich jedoch beim Erreichen des Luftraums uber der Ost Krim dichte Bewolkung mit einer Wolkenuntergrenze von 600 bis 800 m und einer Wolkenobergrenze von 3 000 bis 3 500 m Winde mit Geschwindigkeiten von 60 km h sowie Vereisungsbedingungen Um ca 19 25 Uhr Moskauer Zeit flog das Flugzeug in die Wolken hinein Zu diesem Zeitpunkt war das Flugzeug bereits an einen Fluglotsen des Flughafens Simferopol ubergeben worden Um 19 39 Uhr berichteten die Piloten uber dem Sywasch dass das Flugzeug durch Wolken fliegen wurde und die Moglichkeit einer Eisbildung bestehe Kurze Zeit spater berichteten die Piloten dass ein Triebwerk ausgefallen sei und weitere 14 Sekunden spater dass auch das andere Triebwerk ausgefallen sei Danach brach der Funkkontakt ab Schliesslich wurde das z T schlammbedeckte Wrack des Flugzeugs einen Tag spater im Sywasch 24 km sudostlich von Jemeljanowka und zehn Kilometer von der sowjetischen Kuste entfernt gefunden Alle 26 Insassen starben Ursache BearbeitenBei der Unfallursachenermittlung wurde vom 24 Oktober bis zum 18 November eine Bergungsaktion im 2 5 m tiefen truben Wasser durchgefuhrt bei der alle wesentlichen Bestandteile des Flugzeugs darunter auch der Flugdatenschreiber des Typs MSRP 12 9 geborgen werden konnten Anhand der Daten des Flugdatenschreibers konnte ermittelt werden dass das Flugzeug 2 3 Minuten vor Eintreten des Notfalls in einer Hohe von 2450 m mit einer Geschwindigkeit von 400 bis 410 km h flog Beginnend neun Minuten vor Aufzeichnungsende wurde in den nachfolgenden 7 5 Minuten ein Geschwindigkeitsverlust von 50 km h und eine Verringerung des Oldrucks auf 7 kg cm aufgezeichnet Der Oldruckverlust wurde auf eine fortschreitende Vereisung der Triebwerkslufteinlasse und der Triebwerke selbst zuruckgefuhrt Schliesslich kam es um 19 40 14 Uhr etwa 1 Minuten vor dem Aufschlag mit einem Zeitabstand von 3 5 Sekunden in beiden Triebwerke zum Flammabriss woraufhin beide Triebwerke ausfielen und die Propeller automatisch in die Segelstellung gebracht wurden Die Piloten leiteten daraufhin bei einer Geschwindigkeit von 250 km h eine Linkskurve Richtung Kuste ein und versuchten das linke Triebwerk neuzustarten Das linke Triebwerk erreichte jedoch nicht die benotigte Drehzahl und es entstand stattdessen ein Umkehrschub wodurch die Geschwindigkeit auf 186 km h sank und das Flugzeug sich um 45 nach links neigte Der Anstellwinkel erreichte einen uberkritischen Wert wodurch es zum Stromungsabriss kam und das Flugzeug in einen steilen Spiralsturz uberging Die Piloten zogen die Steuerhorner um die Hohenruder zu betatigen was die Winkelgeschwindigkeit erhohte woraufhin sich das Flugzeug in einer Hohe von ca 500 m um 360 um die Langsachse drehte Schliesslich schlug das Flugzeug um 19 41 Uhr mit einer Geschwindigkeit von 490 km h einer Sinkrate von 90 m s und einer Vertikalneigung von 50 nach unten auf der Oberflache auf Als Unfallursache wurde das zu spate Einschalten des Triebwerksenteisungssystems durch die Piloten festgestellt Dass das Flughandbuch nicht die Situation eines doppelten Triebwerksausfalls im Flug berucksichtigte und die Ausbildung nicht das korrekte Verhalten bei ahnlichen Wetterbedingungen Flug bei Nacht in den Wolken bei Vereisungsbedingungen beinhaltete verscharfte die Situation zusatzlich Ahnliche Falle BearbeitenAuf Capital Airlines Flug 20 verungluckte eine Vickers Viscount unter ahnlichen Umstanden Quellen BearbeitenFlugunfalldaten und bericht CCCP 46327 im Aviation Safety Network englisch Unfallbericht auf airdisaster ru Zeitungsartikel von LiveJournal zum Unfallhergang Informationen uber den Unfall auf avia pro Informationen zum verungluckten Flugzeug auf russianplanes net45 26 35 1 Koordinaten 45 15 36 N 35 6 0 O Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Aeroflot Flug 6515 amp oldid 237029895