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Am 23 Dezember 1984 sturzte eine Tupolew Tu 154 auf Aeroflot Flug 3519 von Krasnojarsk nach Irkutsk wahrend einer Notlandung ab wobei 110 der 111 Insassen starben Aeroflot Flug 3519Baugleiches Flugzeug der AeroflotUnfall ZusammenfassungUnfallart Uneingedammter TriebwerksschadenOrt Flughafen Jemeljanowo SowjetunionDatum 23 Dezember 1984Todesopfer 110Uberlebende 1LuftfahrzeugLuftfahrzeugtyp Tupolew Tu 154B 2Betreiber AeroflotKennzeichen CCCP 85338Abflughafen Flughafen JemeljanowoZielflughafen Flughafen IrkutskPassagiere 104Besatzung 7Listen von Flugunfallen Inhaltsverzeichnis 1 Flugzeug 2 Besatzung 3 Verlauf 4 Ursache 5 Ahnliche Falle 6 QuellenFlugzeug BearbeitenDas Flugzeug war eine funf Jahre alte Tupolew Tu 154B 2 mit dem Luftfahrzeugkennzeichen CCCP 85338 die mit drei Triebwerken des Typs Kusnezow NK 8 2 ausgestattet war Besatzung BearbeitenDie Besatzung bestand neben 3 Flugbegleiterinnen aus dem Flugkapitan Wiktor Semjonowitsch Falkow dem Ersten Offizier Juri Petrowitsch Belawin dem Flugingenieur Andrei Wassiljewitsch Resnitschki sowie aus dem Navigator Gennadi Leonidowitsch Oserow Verlauf BearbeitenUm 18 08 Uhr Krasnojarsker Zeit startete das Flugzeug vom Flughafen Jemeljanowo Danach flog das Flugzeug auf Anweisung des Fluglotsen eine Rechtskurve und stieg auf 1 500 m Danach gab der Fluglotse das Flugzeug frei fur einen Steigflug auf 5 700 m Etwa zwei Minuten nach dem Start zerbrach auf einer Hohe von 2 040 m bei einer Geschwindigkeit von 480 km h die erste Niederdruckkompressorscheibe von Triebwerk Nr 3 rechts wobei die Trummer unter anderem auch die Treibstoffleitungen und die elektrischen Leitungen zu Triebwerk Nr 3 durchtrennten welches daraufhin Feuer fing Das Flugzeug neigte sich nach rechts woraufhin die Piloten dem entgegen steuerten und auf einer Hohe von 2 150 m den Steigflug abbrachen Danach kehrten die Piloten zwecks einer Notlandung um Kurz danach berichtete der Flugingenieur von Vibrationen im Triebwerk Nr 2 Mitte und schaltete es ab Der Kapitan gab um die Geschwindigkeit zu verringen die Anweisung Triebwerk 1 links und Triebwerk Nr 3 in den Leerlauf zu fahren wodurch der Flugingenieur etwa zehn Sekunden spater bemerkte dass Triebwerk Nr 3 nicht funktionierte und er falschlicherweise Triebwerk Nr 2 abgeschaltet hatte woraufhin er versuchte Triebwerk Nr 2 neuzustarten Die Piloten schalteten Triebwerk Nr 3 ab und betatigten dessen Triebwerksloschanlage was jedoch nicht ausreichte um das Feuer zu loschen Plotzlich beschleunigte Triebwerk Nr 2 auf Startschub die Schubhebel hatten keine Auswirkungen darauf und die Piloten schalteten auch Triebwerk Nr 2 ab wobei sie jedoch nicht das Treibstoffventil schlossen Mittlerweile war das Feuer auf den Hohlraum des Pylons und ins Heck wo sich das Hilfstriebwerk befindet ubergegriffen Das Feuer fuhr damit fort auf Triebwerk Nr 2 uberzugreifen Der Flugingenieur berichtete von einem Feuer im Triebwerk Nr 2 Das Flugzeug uberflog das ILS Outer Marker in einer Hohe von 175 m mit einer Geschwindigkeit von 420 km h Aufgrund des Schadens an der Stromversorgung durch das Feuer fiel die Spannung Die Hydraulik fiel elf Sekunden vor dem Aufschlag aus wodurch es unmoglich wurde das Flugzeug zu steuern welches daraufhin nach rechts rollte und mit einer Sinkrate von 10 m s sank Es schlug um 18 15 Uhr 3 200 m vor der Landebahnschwelle mit einer Geschwindigkeit von 425 km h einer Sinkrate von 22 m s und einer Querneigung von 50 auf vier Minuten und 30 Sekunden nach Beginn des Notfalls Alle sieben Besatzungsmitglieder und 103 der 104 Passagiere starben ein 27 jahriger Insasse wurde gerettet Ursache BearbeitenAls Ursache fur den Bruch der ersten Niederdruckkompressorscheibe von Triebwerk Nr 3 wurde Materialermudung durch einen metallurgischen Fehler verursacht durch eine Stickstoffverunreinigung im Metall und durch Verarbeitungsfehler festgestellt Die Handlungen des Kapitan des Ersten Offiziers und des Navigator wurden nicht kritisiert Jedoch wurde der Flugingenieur dafur kritisiert dass er das Treibstoffventil zu Triebwerk Nr 3 nicht schloss was gegen die Vorschriften verstiess und dazu fuhrte dass sich das Feuer ausbreitete und schliesslich die Hydraulik zerstorte Ahnliche Falle BearbeitenUnited Airlines Flug 232 bei einer McDonnell Douglas DC 10 kam es ebenfalls aufgrund eines Materialfehlers in einem der Triebwerksteilen zu einem uneingedammten Triebwerksschaden wodurch das Flugzeug schliesslich verungluckte Quellen BearbeitenFlugunfalldaten und bericht CCCP 85338 im Aviation Safety Network englisch Beschreibung des Flugunfalls auf Airdisaster ru 1 56 173056 92 493333 Koordinaten 56 10 23 N 92 29 36 O Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Aeroflot Flug 3519 amp oldid 237031356