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Am 6 Juli 1996 kam es auf dem Delta Air Lines Flug 1288 einem Inlandslinienflug von Pensacola nach Atlanta zu einem Zwischenfall bei dem zwei der 142 Insassen ums Leben kamen und die eingesetzte McDonnell Douglas MD 88 schwer beschadigt wurde Delta Air Lines Flug 1288Das reparierte Flugzeug am 17 Juli 2008Unfall ZusammenfassungUnfallart Uneingedammter TriebwerkschadenOrt Pensacola Regional AirportDatum 6 Juli 1996Todesopfer 2Uberlebende 140Verletzte 5LuftfahrzeugLuftfahrzeugtyp McDonnell Douglas MD 88Betreiber Delta Air LinesKennzeichen N927DAAbflughafen Pensacola Regional AirportZielflughafen William B Hartsfield Atlanta International AirportPassagiere 137Besatzung 5Listen von Flugunfallen Inhaltsverzeichnis 1 Flugzeug und Insassen 2 Verlauf 3 Unfalluntersuchungen 4 Sicherheitsempfehlungen 5 QuellenFlugzeug und Insassen BearbeitenDie acht Jahre alte McDonnell Douglas MD 88 mit dem Luftfahrzeugkennzeichen N927DA welche mit zwei Mantelstromtriebwerken des Typs Pratt amp Whitney JT8D 219 ausgestattet war wurde im April 1988 gefertigt und im November 1988 an Delta Air Lines ausgeliefert Das linke Triebwerk stammte ursprunglich von einem anderen Flugzeug der Delta Air Lines Es wurde am 21 Dezember 1995 von diesem entfernt nachdem es aufgrund eines Ollecks im Kompressor zu einer Rauchentwicklung in der Kabine gekommen war Nach dem Austausch einer Karbondichtung wurde das reparierte Triebwerk am 1 Januar 1996 an der spater betroffenen MD 88 montiert Die Besatzung bestand aus einem 40 jahrigen Flugkapitan einem 37 jahrigen Ersten Offizier sowie drei Flugbegleitern An Bord befanden sich 137 Passagiere Verlauf Bearbeiten nbsp Sitzplan der Insassen nbsp Der beschadigte Bereich des FlugzeugsDer Erste Offizier betrat das Flugzeug um 13 30 Uhr Ortszeit und unternahm einen Preflight Check bei welchem er einen Olaustritt an der Triebwerksnase des linken Triebwerks bemerkte was er spater in einem vom Stimmenrekorder aufgenommenen Gesprach mit dem um 13 45 Uhr gekommenen Flugkapitan erwahnte Er merkte darin auch an dass das Ol nicht tropfe der Olaustritt nicht signifikant sei und dass 2 Nieten am ausseren Teil der linken Tragflache fehlen wurden Daraufhin wurden beide Triebwerke ohne Probleme gestartet Schliesslich erhielten die Piloten um 14 23 Uhr vom Tower die Startfreigabe fur Startbahn 17 woraufhin der erste Offizier der zu diesem Zeitpunkt fliegende Pilot die Schubhebel nach vorne druckte bis auf Anweisung des ersten Offiziers auf die automatische Schubkontrolle umgestellt wurde Wahrenddessen kam es um 14 24 Uhr bei einer Geschwindigkeit von ca 70 km h zu einem lauten Knall Ein linksseitiger mit dem Austritt von Bauteilen verbundener Triebwerksschaden hatte sich ereignet Trummer durchschlugen an 16 Stellen den Flugzeugrumpf und schossen in die Kabine wodurch eine 39 jahrige Passagierin und ihr 12 jahriger Sohn auf den Sitzen 37A und C todliche und zwei weitere Passagiere schwere Kopf und andere Verletzungen erlitten Darauf folgte ein Versagen der Cockpitbeleuchtung und der Instrumente Der Flugkapitan ubernahm die Kontrolle fuhr beide Triebwerke in den Leerlauf aktivierte die Handbremse nicht jedoch die Schubumkehr und die Ground Spoiler und brachte das Flugzeug zum Stehen Die Piloten versuchten den Tower zu kontaktieren was aufgrund des Verlusts der elektrischen Energie zunachst nicht gelang bis sie die Notstromversorgung einschalteten um 14 25 Uhr den Tower kontaktierten und einen Notfall erklarten Mangels Anzeichen fur ein Feuer wies der Pilot auf Anfrage der L 1 Flugbegleiterin an das Flugzeug nicht zu evakuieren woraufhin diese uber ein Megaphon den Passagieren sagte dass diese sitzen bleiben sollen was der erste Offizier uber das PA System auf ahnliche Weise formulierte Die Flugbegleiterinnen im Flugzeugheck leiteten trotzdem aufgrund des nicht funktionierenden Interphones der schweren Verletzungen der Passagiere und der schweren strukturellen Schaden eine Evakuierung im Heck ein Der Erste Offizier wies nachdem er durch das Flugzeug gelaufen war den Flugkapitan an beide Triebwerke abzuschalten worauf dieser die Treibstoffzufuhr schloss Der erste Offizier fugte hinzu dass Passagiere auf der Startbahn und auf den Tragflachen stehen Um 14 27 Uhr kontaktierte der Kapitan den Tower und forderte medizinische Versorgung sowie die Flughafenfeuerwehr welche das Aussere des Flugzeugs auf Anzeichen fur Feuer untersuchen sollte an Kurz darauf traf die Flughafenfeuerwehr ein welche kein Feuer oder Rauch sah Jedoch berichtete ein Feuerwehrmann dass er Rauch gerochen habe woraufhin Loscharbeiten begonnen wurden Als der erste Offizier erneut durch Flugzeug lief sah er dass die Tur im Heckkonus und die Tur L 2 hinten links geoffnet waren und wies die Passagiere erneut an sitzen zu bleiben da es an Bord sicherer sei Er kehrte ins Cockpit zuruck und berichtete dem Flugkapitan von den schweren Verletzungen und der Evakuierung woraufhin dieser die Triebwerksloschanlage fur das linke Triebwerk betatigte die sich jedoch nicht ins linke Triebwerk entleerte Dann offnete die L 2 Flugbegleiterin die Tur L 2 und zog den Hebel fur die dazugehorige Notrutsche Kurz darauf sah sie ein Feuer am Triebwerkseinlass blockierte den Ausgang und leitete die Passagiere zum Bug Danach berichtete die L 1 Flugbegleiterin dem Flugkapitan von der Notsituation und kehrte zuruck um einem Passagier zu helfen welcher eine schwere Kopfverletzung erlitten hatte und von einem Arzt behandelt wurde Die Schaden am Flugzeug machten eine Evakuierung uber die Flugzeugtreppen undurchfuhrbar woraufhin der Flugkapitan mobile Flugzeugtreppen anforderte Etwa 25 Minuten nach dem Unfall erreichten geeignete Flugzeugtreppen das Flugzeug die restlichen Passagiere wurden evakuiert und mit einem Vorfeldbus zum Flughafenterminal gebracht Wahrend der Evakuierung wurden drei Passagiere leicht verletzt Nach dem Zwischenfall wurde das Flugzeug repariert und wieder in Dienst gestellt Unfalluntersuchungen Bearbeiten nbsp Der Vorderteil des linken Triebwerks auf der StartbahnDer Flugdatenschreiber vom Typ Lockheed model 209F und der Stimmenrekorder vom Typ Fairchild model A100 hatten zu dem Zeitpunkt aufgehort aufzuzeichnen an dem es zum Triebwerksschaden kam Bei den Untersuchungen des NTSB wurden sowohl eine Ollinie welche ca 125 m von der Startbahnschwelle bis zu der Stelle zog an der das Flugzeug stoppte als auch mehrere Trummerteile und deren Einkerbungen auf der Startbahn gefunden darunter auch die Fanscheibe die Triebwerksnase der vordere Teil einer Kompressorscheibe und der ganze vordere Teil des linken Triebwerks Auf der ausseren Triebwerksverkleidung dieses Triebwerks liessen sich Brandschaden finden Ausserdem wurden 146 der 154 Kabel durchtrennt Schliesslich wurde durch die Untersuchung der Teile als Ursache fur den Triebwerksschaden das Versagen des Triebwerksfans durch Materialermudung festgestellt Beim Bohrvorgang durch Volvo fur Pratt amp Whitney hatten sich eine unentdeckte Mikrostruktur und ein Riss gebildet Der Schaden zog sich tiefer in die Lochseitenwand als von Pratt amp Whitney erwartet Nach der Inbetriebnahme des Triebwerksfans im Jahr 1990 entstanden auf diesem weitere Ermudungsrisse bis dieser am Unfalltag versagte Als zusatzlicher Faktor wurde die Nichtentdeckung des entdeckbaren Risses genannt was entweder aufgrund von Fehlern bei der Reinigung und der fluoreszierenden Eindringprufung oder aufgrund des Versagens des Inspektors den Riss zu entdecken oder durch eine Kombination beider Faktoren passierte Sicherheitsempfehlungen BearbeitenDas NTSB gab am 29 Juli 1996 und am 4 Marz 1998 insgesamt 19 Sicherheitsempfehlungen an die FAA heraus von denen 8 als akzeptable Aktion akzeptiert und 11 als unakzeptable Aktion durch die FAA abgelehnt wurden die unter anderem die Triebwerke und die Inspektionen betrafen Quellen BearbeitenFlugunfalldaten und bericht N927DA im Aviation Safety Network englisch Unfallbericht des NTSB Schlussbericht des NTSB Zeitungsartikel der The New York Times30 28 87 11 Koordinaten 30 16 48 N 87 6 36 W Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Delta Air Lines Flug 1288 amp oldid 227495022