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Unter der Bezeichnung Controlled Impact Demonstration englisch fur Demonstration eines kontrollierten Aufschlags kurz CID fuhrten die US Luftfahrtbehorden FAA und NASA im Jahr 1984 einen Crashtest mit einem ferngesteuerten Passagierflugzeug durch Damit sollte in erster Linie ein neuartiger Treibstoffzusatz getestet werden gleichzeitig wollte man verschiedene Daten uber die Sicherheit der Insassen bei einem Absturz sammeln Als Versuchsobjekt wurde eine ausgediente vierstrahlige Boeing 720 ausgewahlt Das Versuchsflugzeug in verschiedenen Stadien des Experiments Oben links im Probeanflug die weiteren Bilder zeigen den eigentlichen Aufschlag Nach uber vier Jahren Vorbereitungszeit liessen die Verantwortlichen die vollgetankte Maschine am 1 Dezember 1984 auf dem Gelande der Edwards Air Force Base absturzen Der Aufschlag verursachte einen spektakularen Feuerball das Wrack brannte uber eine Stunde Der Versuch gilt als Fehlschlag im Hinblick auf den experimentellen Treibstoffzusatz fuhrte aber zu anderen Vorschlagen zur Verbesserung der Flugsicherheit Inhaltsverzeichnis 1 Zielsetzung 2 Teilnehmer 3 Vorbereitungen 3 1 Planung des Versuchsablaufs 3 2 Praparation der Absturzstelle 3 3 Abbruch und Ausfallprozedur 3 4 Anderungen am Versuchsflugzeug 3 5 Probefluge 4 Ablauf 5 Ergebnisse 6 Bewertung und Folgen 6 1 Wahrnehmung in den Medien 6 2 Reaktionen der Beteiligten 6 3 Wiederholung des Experimentes 7 Anmerkungen 8 Literatur 9 Weblinks 10 EinzelnachweiseZielsetzung BearbeitenBei einem typischen Flugunfall tritt Treibstoff aus beschadigten Tanks oder Leitungen aus und bildet in der Luft einen feinen leicht entzundlichen Nebel der in Brand gerat Dies reduziert die Uberlebenschancen der Flugzeuginsassen erheblich Die FAA schatzte dass rund ein Drittel der Opfer bei einem Unfall in der Start oder Landephase der Feuereinwirkung erliegt 1 Auch als am 27 Marz 1977 auf der Startbahn des Flughafens auf Teneriffa zwei Jumbo Jets miteinander kollidierten und so den bis heute schwersten Unfall der zivilen Luftfahrt auslosten starben viele Passagiere nicht unmittelbar durch den Aufprall sondern erst durch die Folgen des ausgetretenen brennenden Treibstoffs siehe Flugzeugkatastrophe von Teneriffa 1 Ein von Imperial Chemical Industries ICI neu entwickelter Treibstoffzusatz ein langkettiges Polymer mit der Bezeichnung FM 9 sollte die Bildung solcher Treibstoffwolken und deren Entflammbarkeit reduzieren Das damit vermengte Kerosin wurde antimisting kerosene deutsch etwa nicht nebelbildendes Kerosin kurz AMK genannt Es hatte die gewunschten Eigenschaften in Modellversuchen und Crashtests mit ausser Dienst gestellten Marineflugzeugen vom Typ SP 2 Neptune bereits gezeigt 1 2 und sollte diese nun unter realistischen Bedingungen unter Beweis stellen Dazu wollte man per Fernsteuerung einen fur die Zeit typischen Passagierjet kontrolliert zum Absturz bringen 3 Bei den Planungen zu diesem Experiment wurde schnell deutlich dass ein Versuchsaufbau dieser Grossenordnung fur eine Vielzahl weiterer Experimente genutzt werden konnte Im Vordergrund stand das Verhalten des AMK bei einem Feuer nach einem Aufprall Daneben war vorgesehen Neuentwicklungen zur Steigerung der Uberlebenswahrscheinlichkeit bei einem Absturz zu untersuchen darunter neu gestaltete Sitze und Ruckhaltesysteme feuerfeste Materialien in der Kabine und feuersichere Fenster Auch Innovationen am Flugschreiber wurden in die Versuche eingebunden Daruber hinaus sollten die Krafte gemessen werden die auf das Flugzeug beim Aufschlag wirken insbesondere die strukturellen Belastungen des Flugzeugrumpfes des Kabinenbodens und der Tragflachen Es war geplant mit den Ergebnissen der Sensordaten unter anderem die Vorhersagegenauigkeit von Computermodellen zu uberprufen 3 FAA 1 Teilnehmer Bearbeiten nbsp nbsp Die Logos der beiden federfuhrenden Organisationen FAA und NASA Die US Luftfahrtbehorde Federal Aviation Administration FAA unter anderem zustandig fur Sicherheitsvorschriften und Richtlinien FARs fur den Flugverkehr in den USA schloss sich fur diesen Versuch mit der National Aeronautics and Space Administration NASA zusammen FAA 2 Seitens der NASA beteiligten sich vor allem die Forschungszentren Ames Langley und Dryden am CID Programm Daneben nahmen Einrichtungen des US Militars britische und franzosische Institutionen sowie eine Reihe von Wirtschaftsunternehmen teil letztere waren vornehmlich der Luftfahrtindustrie zuzuordnen etwa die Hersteller General Electric Lockheed und Boeing FAA 3 Die Leitung des Programms stand der FAA zu die ausserdem die Verantwortung fur die meisten der Experimente trug und 8 1 Millionen US Dollar fur die Finanzierung des Projekts bereitstellte Fur die restlichen Kosten in Hohe von 3 7 Millionen US Dollar kam die NASA auf Sie war vor allem fur die Fernsteuerung des Testflugzeugs und die Entwicklung eines Systems zur Datenerfassung zustandig daruber hinaus platzierte sie experimentelle Sitze im Flugzeug und ubernahm einen Teil der Auswertung 4 Vorbereitungen BearbeitenDie Vorbereitungen fur den eigentlichen Versuch dauerten insgesamt uber vier Jahre Sie umfassten die genauen Spezifikationen der Programmziele bauliche Anderungen am Versuchsflugzeug die Praparation der vorgesehenen Absturzstelle und 14 Probefluge wobei der Flug mit dem Absturzexperiment nicht mitzahlt Planung des Versuchsablaufs Bearbeiten Die Planungen fur die Controlled Impact Demonstration begannen im Juli 1980 FAA 4 Der Versuch sollte einen Unfall nachstellen bei dem typischerweise ein Uberleben aller Flugzeuginsassen moglich war wie etwa nach einem Durchstarten oder einem Startabbruch 5 Damit das AMK seine Wirksamkeit beweisen konnte mussten Bedingungen simuliert werden unter denen sich normales Kerosin aller Wahrscheinlichkeit nach entzunden wurde FAA und NASA sichteten in Zusammenarbeit mit den grosseren Flugzeugherstellern die Daten von knapp eintausend Flugzeugunfallen die weltweit zwischen 1959 und 1979 aufgetreten waren und entwickelten daraus ein entsprechendes Szenario Auch die Vorhersagen analytischer Rechenmodelle und Erkenntnisse aus anderen Experimenten flossen mit ein FAA 5 Das Versuchsflugzeug sollte bis in eine Hohe von etwa 2300 Fuss etwa 700 m Anm 1 uber dem Boden steigen um dann mit den geplanten Flugparametern Geschwindigkeit Sinkrate usw entlang eines vorgegebenen Gleitpfads das Zielgebiet anzufliegen Bis zu einer Hohe von 400 Fuss etwa 125 m konnte jeder Leiter eines Experiments den Abbruch bestimmen wenn seine Ausrustung kritische Fehler aufzeigte Zwischen 400 und 150 Fuss der fur diesen Flug festgelegten Entscheidungshohe lag die Entscheidung uber die Fortsetzung des Anflugs ausschliesslich beim Piloten Unterhalb von 150 Fuss etwa 45 m musste der kontrollierte Absturz in jedem Fall durchgefuhrt werden ein Abbruch galt als zu riskant und hatte in einem unkontrollierten Absturz enden konnen 6 Im Zielgebiet sollte das Flugzeug vollbetankt mit AMK mit eingezogenem Fahrwerk und einer Klappenstellung von 30 Grad aufsetzen Direkt nach dem Aufschlag war geplant dass die Tragflachen durch spezielle Vorrichtungen beschadigt wurden so dass Treibstoff aus den darin befindlichen Tanks ausstromen und sich entzunden konnte wahrend der Rumpf intakt blieb Das Flugzeug sollte auf einer Schotterpiste rund 300 bis 350 Meter weiter rutschen und dann zum Stillstand kommen FAA 5 Praparation der Absturzstelle Bearbeiten nbsp Die Edwards Air Force Base mit unbefestigten Versuchs Landebahnen im Bildhintergrund nbsp Durchstarten nach einem Probeanflug Unterhalb des Flugzeugs sind die wing cutter zu sehen Als Versuchsgelande wurde Rogers Dry Lake in der Salztonebene in der Mojave Wuste ausgewahlt Hier verfugt die Edwards Air Force Base unter anderem uber mehrere Landebahnen zu Versuchszwecken An der vorgesehenen Absturzstelle wurde eine Flache von rund 90 mal 350 Meter mit Schotter bedeckt und mit Referenzmarkierungen versehen Der Plan sah vor dass das Flugzeug kurz vor dieser Landebahn aufsetzen und dort nach kurzem Rutschen zum Stillstand kommen wurde Als optische Hilfestellung fur den Piloten markierte ein grosses X formiges Kreuz den Punkt an dem das Flugzeug aufschlagen sollte Zwischen dem Aufschlagpunkt und dem Beginn der Landebahn wurden acht metallene je rund 180 Kilogramm schwere und knapp 2 5 Meter hohe Vorrichtungen in den Wustenboden zementiert Trafe die vordere Flugelkante auf eine dieser Apparaturen drehte sich deren untere Halfte nach oben schnitte in den unteren Flugelteil und risse so die dort befindlichen Treibstofftanks auf Daher wurden diese Instrumente als wing opener deutsch Flugeloffner oder wing cutter deutsch Flugelschneider bezeichnet Davor wurde ein Zaun aus leicht zerbrechlichem Material aufgebaut der dem Piloten ebenfalls helfen sollte die Absturzstelle anzusteuern Die verlangerte Mittellinie der Landebahn war auf dem Zaun durch eine orangefarbene Flache gekennzeichnet 6 FAA 6 7 Etwa 90 Meter hinter der Aufschlagstelle wurde eine Lichtanlage aus zwei Reihen mit je sechs Pfosten errichtet wie sie zur Anflugbefeuerung von Landebahnen eingesetzt werden Sie standen jeweils etwa 30 Meter hintereinander mit einem seitlichen Abstand von etwa 23 Metern der damit deutlich geringer als die Spannweite des Versuchsflugzeugs von rund 40 Metern war Jeder dieser Pfosten war etwa 3 Meter hoch bestand aus leichten Fiberglasrohren mit Sollbruchstellen und trug funf Leuchten a 300 Watt Bei einer Kollision mit dem Flugzeug wurden sie abbrechen und als realistische Zundquelle fur ausgetretenen Treibstoff dienen FAA 6 Als Alternative war vorgesehen dass sich das Kerosin am Funkenschlag von der Schotterpiste oder an zerstorten Flugzeugteilen entzunden wurde 8 Um den Aufprall flachendeckend zu dokumentieren wurden um die Absturzstelle herum rund einhundert miteinander synchronisierte Foto und Videokameras installiert darunter Hochgeschwindigkeits und Warmebildkameras Das System wurde erganzt durch Kameras in zwei nahe der Absturzstelle schwebenden Bell UH 1 Helikoptern und in einem Begleitflugzeug vom Typ Lockheed P 3 uber dem Versuchsflugzeug FAA 7 Abbruch und Ausfallprozedur Bearbeiten Fur eine Landung nach einem kontrollierten Abbruch des Absturzexperiments war die Landebahn 25 sudlich der geplanten Aufschlagstelle vorgesehen Als zusatzliche Sicherheitsmassnahme fur den Fall eines Ausfalls der Fernsteuerung wurde am Rand des Versuchsareals ein Grenzbereich definiert Hatte das Flugzeug diesen erreicht ohne unter Kontrolle der Bodenstation zu sein ware uber eine zusatzliche Funkverbindung ein Signal an das Flugzeug gesendet worden das ein Verfahren zur Selbstzerstorung eingeleitet hatte Die Triebwerke waren abgestellt und die Steuerflachen in eine Stellung gefahren worden durch die das Flugzeug spiralformig in den Boden geflogen ware 9 FAA 8 Anderungen am Versuchsflugzeug Bearbeiten nbsp Das Versuchsflugzeug eine Boeing 720 wurde mit vertikalen Streifen lackiert um Deformationen leichter erkennen zu konnen nbsp Der Passagierraum wurde mit Dummys besetztAls Versuchsflugzeug wurde eine Boeing 720 ausgewahlt Dieses Muster reprasentierte hinsichtlich Zelle Antrieb und Ausstattung den Durchschnitt der zu dieser Zeit bei den Fluggesellschaften eingesetzten Luftfahrzeuge Das Testflugzeug war 1960 von der FAA fur die Ausbildung ihres Personals gekauft worden und hatte nach mehr als 20 000 Flugstunden und uber 54 000 Starts und Landungen das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht Im Juni 1981 wurde es zur Vorbereitung auf das CID Programm zur Ames Dryden Flight Research Facility uberfuhrt Im Sommer 1983 begann die eigentliche technische Umrustung Zunachst wurden Teile der Inneneinrichtung entfernt um Platz fur die erforderlichen Anpassungen zu schaffen Sitze und Ruckhaltesysteme wurden durch Erprobungsgerat ersetzt Ausgewahlte Bereiche zum Beispiel Teile des Frachtraums beliess man bewusst im Originalzustand Das Flugzeug sollte grundsatzlich den Regelungen und Vorschriften der FAA und des Herstellers entsprechen Ab Oktober 1983 wurde die Verkabelung fur Messinstrumente Sensoren und zusatzliche Stromversorgung eingebaut Im Dezember 1983 begann die Integration der Systeme zur Datengewinnung und von Hochgeschwindigkeitskameras das Cockpit wurde hinsichtlich der Instrumentierung angepasst und fur die geplante Fernsteuerung umstrukturiert Der Autopilot der Boeing 720 wurde so umgebaut dass uber ihn die Flugsteuerung via Fernsteuerung erfolgen konnte Ungenutzte Funktionen des Autopiloten wurden deaktiviert um sie als mogliche Fehlerquelle auszuschliessen 6 FAA 9 Das Treibstoff und Antriebssystem wurde fur den Betrieb mit AMK vorbereitet Dieses kann nicht direkt in eine Gasturbine eingeleitet werden weil dies zu verschiedenen technischen Problemen fuhren konnte beispielsweise zum Verstopfen der Filter des Triebwerks Daher muss AMK chemisch degradiert werden bis es dem normalen Jet A Treibstoff so sehr ahnelt dass es von den Flugzeugmotoren verarbeitet werden kann Dazu installierte General Electric an jedem der vier Pratt amp Whitney JT3C 7 Triebwerke des Versuchsflugzeugs einen Degrader genannten Apparat der den Treibstoff fur den Motor vorbereitete 7 Um die Degrader anbauen zu konnen wurden die Turbokompressoren der Klima und Kabinendruckanlage von den Triebwerken entfernt FAA 9 Ein erster umfassender Systemtest erfolgte am 29 Februar 1984 Einbau und Erprobung des AMK Systems begannen am 4 April 1984 Hierbei wurde zunachst der Degrader uberpruft an ein Triebwerk angebaut und einem Bodentestlauf unterzogen Nach dem Beheben aufgetretener Storungen fand der erste Lauf eines Triebwerks mit Degrader am 11 April 1984 statt FAA 9 Ein weiteres Augenmerk lag auf dem Unfallverhalten also der Fahigkeit der Flugzeugzelle und der Ruckhaltesysteme bei einem typischen Start oder Landeunfall das Leben der Passagiere und der Besatzung zu schutzen Techniker verbauten unter anderem neue Sitzsysteme die im Falle eines Crashs Energie absorbieren sollten gegen die Flugrichtung gerichtete Sitze und ein spezielles Ruckhaltesystem fur Kinder In aller Regel wurden die Innovationen direkt neben einem herkommlichen Sitzsystem angeordnet damit ein direkter Vergleich hergestellt werden konnte Auf den Sitzen im Passagierraum und im Cockpit wurden Crashtest Dummys platziert und an verschiedenen Stellen des Flugzeugs Beschleunigungssensoren installiert Damit sollten die Krafte gemessen werden die beim Aufprall auf die Insassen die Gepackfacher und die Einrichtungen der Bordkuche wirkten FAA 10 Im Passagierraum und im Cockpit wurden elf Hochgeschwindigkeitskameras installiert um die Dummys und das Kabineninnere beobachten zu konnen Weitere Hochgeschwindigkeitskameras wurden in der Nase des Flugzeugs neben der Kamera deren Bilder dem Piloten fur die Fernsteuerung ubertragen wurden sowie am Seitenleitwerk angebracht FAA 7 Damit Verformungen leichter erkannt werden konnten lackierte man gleichmassige vertikale Streifen auf den Flugzeugrumpf 6 Weitere Anderungen dienten der Erprobung von neuentwickelten Brandschutzmassnahmen Rund die Halfte der Passagiersitze wurde mit feuerfesten Textilien ausgestattet An den Sitzen am Gang wurde eine Notfallbeleuchtung angebracht die bei einem echten Unfall den Passagieren den Weg zu den nachstgelegenen Notausgangen weisen sollte wenn Rauch die Sicht im Flugzeug verschlechtert Des Weiteren wurden mehrere Fenster durch feuersichere Neuentwicklungen ausgetauscht In vorausgegangenen Tests hatte es im Vergleich mit herkommlichen Fenstern rund 60 Sekunden langer gedauert bis sie durchgebrannt waren FAA 11 Das Flugzeug wurde ausserdem mit vier unterschiedlichen Flugschreibern ausgestattet Drei davon entsprachen Typen die zu dieser Zeit in Passagiermaschinen im Einsatz waren das vierte System befand sich in der Entwicklung FAA 12 Stauraum in der Bordkuche wurde mit Gefahrgutverpackungen befullt damit diese ihre Unverwustlichkeit in der Praxis nachweisen konnten FAA 13 Probefluge Bearbeiten nbsp NASA Pilot Fitz Fulton steuerte das Flugzeug von einer Kontrollstation am Boden ausBeginnend am 7 Marz 1984 wurden mit der Boeing 720 insgesamt 14 Probefluge unternommen um die unterschiedlichen neuen Systeme testen zu konnen Die AMK Konzentration in den Tanks und Motoren wurde dabei schrittweise erhoht und die Leistung der Systeme uberwacht Mit den Flugen wurden Daten zur Weiterentwicklung mathematischer Modelle fur Simulationen gesammelt das aerodynamische Verhalten der Maschine in Bodennahe ermittelt und die Hard und Software der Fernsteuerung uberpruft Sie boten ausserdem die Gelegenheit sich mit den Flugeigenschaften und Systemen vertraut zu machen und den Anflug an die spatere Absturzstelle zu uben 7 FAA 14 10 Wahrend der Probefluge war die Boeing bemannt wurde aber schon grosstenteils ferngesteuert geflogen Dazu lenkte NASA Testpilot Fitzhugh L Fulton von der Abteilung fur ferngesteuerte Fahrzeuge Remotely Controlled Vehicle Facility in Dryden das Versuchsflugzeug von einer Kontrollstation am Boden aus Diese war mit verschiedenen Instrumenten und zwei Bildschirmen ausgestattet auf die von der Nase des Flugzeugs aus aufgenommene Videobilder ubertragen wurden Die Steuerelemente entsprachen im Wesentlichen denen aus dem Cockpit der Boeing 720 11 Der Pilot und der Copilot an Bord konnten die Fernsteuerung deaktivieren und so die Kontrolle uber das Flugzeug ubernehmen Insgesamt absolvierte die Crew 14 Probefluge mit einer Gesamtflugzeit von uber 30 Stunden Mehr als die Halfte dieser Zeit wurde das Flugzeug via Fernsteuerung gelenkt zu den ferngesteuerten Manovern zahlen 9 Starts 13 Landungen und 69 CID Profile mit Anflugen auf die geplante Absturzstelle bis auf Hohen zwischen 150 und 200 Fuss 3 6 10 Die Boeing 720 war zu diesem Zeitpunkt das grosste Flugzeug uberhaupt das per Fernsteuerung geflogen wurde FAA 8 Infolge der Probefluge wurden die AMK Degrader und die Systeme zur Fernsteuerung uberarbeitet Sie fuhrten daruber hinaus zu der Erkenntnis dass die Aufgabe eine hohe Arbeitsbelastung fur den Piloten am Boden war Deshalb wurden die Vorrichtungen verbessert die dem Piloten helfen sollten das Ziel anzusteuern Unter anderem wurde der Zaun als Zielhilfe vor den wing cutters aufgestellt Der Erfolg aller Versuche die Absturzstelle deutlicher erkennbar zu machen wurde jedoch durch die niedrige Auflosung der Videoubertragung vom Flugzeug in den Kontrollstand geschmalert 10 Zusatzlich wurden die spezifizierten Vorgaben gelockert indem die Toleranzen fur Sinkrate Vorwartsgeschwindigkeit Nickwinkel und die Genauigkeit des Aufsetzpunktes erhoht wurden FAA 15 Ablauf Bearbeiten nbsp Das Flugzeug schlagt vor dem Ziel mit dem linken Flugel zuerst auf nbsp verdreht sich im Weiterrutschen nbsp durchbricht die wing cutter in Schieflage nbsp und wird in Flammen gehullt Am Morgen des 1 Dezember 1984 hob das Versuchsflugzeug voll betankt zum 15 und letzten Flug des CID Programmes von Startbahn 17 der Edwards Air Force Base ab Pilot Fulton lenkte die Maschine per Fernsteuerung uber die vorgesehene Flugstrecke ins Zielgebiet Er konnte die Parameter fur den Endanflug zunachst wie geplant einnehmen flog im weiteren Verlauf jedoch zum Teil deutlich zu tief und zu weit rechts von der Mitte der Landebahn Die Arbeitsbelastung nahm stetig zu weshalb es nach Korrekturen zu weiteren Abweichungen kam 7 FAA 16 Bei der Entscheidungshohe ging der Pilot davon aus dass er die Abweichungen bis zum Aufschlag in den Toleranzbereich bekame Er setzte den Anflug fort Seine Steuereingaben fuhrten jedoch zu einer Pilot Induced Oscillation Das Flugzeug fing an um seine Langsachse zu schwingen Infolgedessen schlug es 90 Meter vor dem Ziel mit einem Querneigungswinkel von etwa 13 nach links auf Diese Werte lagen erheblich ausserhalb des Toleranzbereichs Knapp neun Minuten nach dem Start beruhrte das Flugzeug aufgrund der linken Querneigung mit dem linken ausseren Triebwerk Nr 1 zuerst den Boden Es war nach rechts von der Mittelachse der Landebahn versetzt seine Nase war nach links gerichtet Die Vorwartsgeschwindigkeit lag bei 150 Knoten ca 275 km h Anm 1 die Sinkrate bei 18 Fuss pro Sekunde ca 5 50 m s beides entsprach den Sollwerten Die Maschine drehte sich beim Weiterrutschen etwa 40 um die Gierachse und traf mit einer Restgeschwindigkeit von rund 120 Knoten ca 220 km h schief auf die wing cutter auf FAA 16 FAA 17 12 Dabei wurde zuerst das innere rechte Triebwerk Nr 3 getroffen Ein wing cutter drang von rechts in die Triebwerksgondel ein und stoppte die Rotation der Turbine innerhalb von rund einer Drittel Umdrehung Eine Zehntelsekunde spater entzundete sich links des Triebwerks ausgetretener Treibstoff an der Hitze des zerstorten Motors Die wing cutter Schneide traf auch Treibstoff und Olleitungen und setzte Schmierstoffe Hydraulikflussigkeit und AMK frei Dann brach der wing cutter ab und drehte sich nach oben in den Haupttreibstofftank von Triebwerk Nr 3 Gleichzeitig mit der Zerstorung des Triebwerks Nr 3 drangen zwei weitere wing cutter zwischen diesem Triebwerk und dem Flugzeugrumpf in die Tragflache ein von denen einer bis in den Flugzeugrumpf weiter schnitt Brennender Treibstoff gelangte ins Innere des Rumpfes und loste einen Brand im Laderaum aus der sich bis in die Kabine fortsetzte Die Flamme die bei Triebwerk Nr 3 entstanden war schlug uber den Rumpf wahrend das Flugzeug weiter schlitterte und sich immer mehr um die Gierachse drehte Der durchschnittene rechte Flugel brach ab wodurch an der Bruchstelle noch mehr Treibstoff austrat Elf Sekunden nachdem Triebwerk Nr 1 den Boden beruhrt hatte kam das Flugzeug zum Stillstand und das Feuer verringerte sich deutlich Insgesamt hatte es den Rumpf neun Sekunden lang eingehullt Als die Flammen zuruckgingen war das Aussere des Rumpfs nicht sichtlich vom Feuer beschadigt worden Binnen anderthalb Minuten begann eine Einheit der Flughafenfeuerwehr das Feuer zu bekampfen Bis es vollstandig erloschen war verging uber eine Stunde 3 FAA 16 FAA 18 Videoaufnahmen des kontrollierten Absturzes source source source Der Absturz aus verschiedenen Perspektiven am Boden source source source source source Der Absturz aus verschiedenen Innen und Aussenperspektiven source source source Der Aufprall aus Sicht des Seitenleitwerks am HeckErgebnisse BearbeitenDurch das schrage Einrutschen des Flugzeugs in die wing cutter wich der tatsachliche Ablauf des Versuchs erheblich von den Planungen ab Infolgedessen wurden die meisten Einzelexperimente beeintrachtigt Das Hauptexperiment um die brandunterdruckende Wirkung des AMK entwickelte sich vollig anders als geplant Der zerstorte Motor war eine nicht vorgesehene Hitzequelle die das weitere Geschehen wesentlich beeinflusste Eigentlich sind Flugzeugtriebwerke so gestaltet dass sie bei einem Crash vom Flugzeug abfallen bevor sie Feuer fangen Triebwerk Nr 3 war jedoch durch die Besonderheiten der wing cutter brennend am Flugel hangengeblieben 13 Das Kerosin das sich am Motor entzundete war bereits durch den Degrader gelaufen ahnelte also wieder mehr dem normalen Jet A Treibstoff und konnte die speziellen Eigenschaften des AMK nicht mehr entfalten Schmierstoffe und Hydraulikflussigkeit lieferten zusatzliches Brandmaterial Daruber hinaus schirmten die Reste des getroffenen Motors und andere Teile den Treibstoff vor der heranstromenden Luft ab sodass er langer an der Zundquelle verbleiben konnte als im Versuchsentwurf vorgesehen FAA 19 Die Versuchsaufbauten zum Unfallverhalten der Flugzeugkonstruktion und der Ruckhaltesysteme wurden durch verschiedene Faktoren teilweise unbrauchbar gemacht Da das Flugzeug zuerst mit dem Flugel aufkam veranderte sich seine Sinkrate bis zum fur die Messungen relevanten Aufschlag des Flugzeugrumpfs Der hintere Rumpfteil in dem sich die speziellen Erprobungssitze befanden hatte zuerst aufsetzen sollen Fur den Versuch war eine Sinkrate von mindestens 15 Fuss pro Sekunde vorgesehen gewesen FAA 16 das Rumpfende schlug jedoch lediglich mit etwa 6 Fuss pro Sekunde ca 1 80 m s auf und damit mit deutlich weniger Wucht als geplant 14 Noch verheerender war dass der Schaden durch einen wing opener am Rumpf und das Feuer im Kabineninneren die Deformation des Flugzeugrumpfs beeinflusst hatten Aus den gleichen Grunden ging auch ein Gutteil der Messeinrichtungen verloren Beispielsweise waren von den insgesamt 27 mit Sensoren ausgestatteten Sitzen zwei direkt durch den wing cutter Einschlag betroffen zehn weitere wurden vom Feuer zerstort Die verbleibenden 15 wiesen keine strukturellen Deformationen auf was auf die niedrige Sinkrate zuruckgefuhrt werden kann Die Kameraaufnahmen aus dem Passagierraum fuhrten zu der Vermutung dass sowohl die Standard Sitze als auch die modifizierten Systeme die Lastvielfachen des Aufschlags ausgehalten hatten Die gewonnenen Messdaten flossen unter anderem in die Entwicklung von Datenbanken und die Verbesserung von Computermodellen der FAA und der NASA zur Simulation des Flugunfallverhaltens von Neukonstruktionen ein FAA 10 Auch die Experimente zum Brandschutz entwickelten sich durch das ungeplante Feuer in der Kabine anders als erwartet Allerdings schnitten die moderneren Sitzbezuge durchweg besser ab als die herkommlichen Da das Feuer hauptsachlich durch den Boden in die Kabine brannte brachte das CID Experiment auch keine verlasslichen Beweise fur Unterschiede zwischen den neuen und den gewohnlichen Fenstern FAA 11 Kameraauswertungen ergaben dass sich der Rauch innerhalb von 5 Sekunden im vorderen und 20 Sekunden im hinteren Kabinenteil so stark ausgebreitet hatte dass die Sicht vollig eingeschrankt war Ausgehend von der Zeit die notwendig ist um die Notausgange zu erreichen und die Notrutschen zu bedienen unterstellte die FAA 33 Sekunden fur die vollstandige Evakuierung In ihrem Abschlussbericht schatzt sie dass bei einem voll besetzten Flugzeug rund ein Viertel der 113 Passagiere den Absturz uberlebt hatte Die Verfasser des Berichts beurteilten diese Einschatzungen allerdings selbst als hochst spekulativ FAA 20 Die drei gangigen Flugschreiber Typen funktionierten erwartungsgemass und widerstanden insbesondere der Hitze Die Abtastraten einiger Signale waren jedoch zu niedrig obwohl sie im Einklang mit den Richtlinien der FAA standen Ein neuartiges Aufzeichnungsgerat zeigte dagegen nur teilweise die erhofften Leistungen FAA 12 Die getesteten Gefahrgutverpackungen blieben intakt Auch das System zur Datenerfassung inklusive der fotografischen Uberwachung funktionierte wie gewunscht FAA 13 Bewertung und Folgen BearbeitenDas CID Programm wird bezuglich seines Hauptzwecks zu demonstrieren dass mithilfe von AMK eine effektive Brandverhutung moglich sei uberwiegend als Fehlschlag eingestuft Die ubrigen Experimente werden teils als gescheitert teils als erfolgreich angesehen Wahrnehmung in den Medien Bearbeiten Der Versuch hatte unter den Augen der Offentlichkeit stattgefunden Das Medieninteresse war bereits im Vorfeld so gross gewesen dass sich die FAA veranlasst gesehen hatte Crashtest Dummys mit schwarzer und weisser Hautfarbe die nacheinander geliefert und dementsprechend hintereinander im Passagierraum platziert worden waren nachtraglich umzusetzen um Assoziationen an Zeiten der Rassentrennung zu vermeiden 15 Fur den eigentlichen Crashtest war unweit der Absturzstelle ein Bereich fur Vertreter der Presse eingerichtet worden FAA 21 Durch die Fernsehaufzeichnung konnten Millionen Zuschauer sehen wie das Flugzeug in einem Feuerball verschwand 13 Bereits in den Tagen nach dem Versuch berichteten Nachrichtenblatter wie die New York Times 16 17 Newsweek 18 LA Times 19 das Magazine 20 oder das Wissenschaftsmagazin New Scientist 21 von der Controlled Impact Demonstration Zwar hatte die FAA in der Pressekonferenz unmittelbar nach dem Versuch verlautbaren lassen das AMK habe funktioniert 22 Dennoch wertete die zeitnahe Berichterstattung das Feuer einhellig als Zeichen fur ein Versagen des AMK und fur das Scheitern des Hauptexperiments Reaktionen der Beteiligten Bearbeiten Fur die Beteiligten war das Ausmass des Feuers eine Uberraschung Flammen waren zwar erwartet worden jedoch nur von kleinerem Umfang sodass das Flugzeug davon wegrutschen wurde und eine deutlich langere Zeit fur die Evakuierung der Passagiere verbliebe 21 Als Ursache wurde zunachst ein Versagen des AMK vermutet Erst durch die Auswertung der Foto und Videodokumentation wurde klar dass sich kein Nebel aus AMK gebildet und entzundet hatte sondern dass Schmierstoffe Hydraulikflussigkeit und bereits degradierter Treibstoff fur das Feuer verantwortlich gemacht werden konnten 8 Die FAA unternahm im Anschluss an das CID Programm eine Reihe weiterer Tests die klaren sollten wie sich der Treibstoff entzunden konnte 23 Sie kam zwar zu dem Schluss dass AMK nicht die Fahigkeit hatte das Ausbrechen eines Feuers unter allen Umstanden zu vermeiden Dennoch vertrat sie ubereinstimmend mit dem FM 9 Entwickler ICI die Auffassung dass das AMK funktioniert und ein noch grosseres Feuer verhindert habe FAA 19 Die FAA urteilte weiter die Controlled Impact Demonstration sei wegen ihrer Besonderheiten mit keinem bisher in der Praxis aufgetretenen Flugunfall vergleichbar 24 Im Fruhjahr 1985 beschloss ein Unterausschuss des Kongresses den Einsatz von AMK vorerst nicht vorzuschreiben 13 Letzten Endes gab die FAA dieses Vorhaben ganzlich auf 7 25 und die Entwicklung von feuerunterdruckenden Treibstoffzusatzen wurde eingestellt 26 Fur ICI bedeutete dies das fruchtlose Ende von 17 Jahren Forschungsarbeit 21 Der ICI Verantwortliche David Lane fuhrte die Einstellung nicht auf ein Versagen des AMK zuruck sondern auf die Aussenwirkung des spektakularen Feuers In der Politik und der Offentlichkeit sei dadurch der Eindruck entstanden der Zusatz funktioniere nicht Tatsachlich sei der AMK Versuch ein Erfolg gewesen 13 Soweit die weiteren Einzelexperimente verwertbare Ergebnisse brachten gelten sie als gelungen Mehrere Experimente dienten von vornherein nur der Uberprufung von bereits erlassenen Regelungen So hatte die FAA bereits eine Woche vor dem Test neue Standards fur die Feuerfestigkeit von Sitzbezugen und fur eine Notfallbeleuchtung am Boden festgelegt FAA 11 Andere bereits etablierte Richtlinien mussten infolge der gewonnenen Erkenntnisse uberarbeitet werden etwa hinsichtlich der Abtastraten der Flugschreiber FAA 12 Insgesamt sieht die FAA in den Nebenexperimenten eine Quelle fur zahlreiche nutzliche Informationen 25 Die NASA kam zu dem Schluss dass die Crashlandung die fur das CID Programm durchzufuhren war fur den Piloten eine ungewohnlich hohe Arbeitsbelastung dargestellt habe Durch eine bessere technische Unterstutzung hatte diese verringert werden konnen Wegen der Vielzahl von Erkenntnissen die aus den gesammelten Daten gewonnen wurden und die in Massnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit ihren Niederschlag fanden bewertet die NASA das im Kern gescheiterte Experiment in der Summe als Erfolg 7 27 Wiederholung des Experimentes Bearbeiten Am 27 April 2012 wurde im Auftrag des Discovery Channel eine Boeing 727 200 in der Wuste von Mexiko kontrolliert zum Absturz gebracht Der Versuch fand in Mexiko statt da die US amerikanischen Behorden keine Genehmigung zum Absturz erteilten Uber den Absturz wurde ein Dokumentarfilm gefertigt 28 Anmerkungen Bearbeiten a b Dieser Artikel verwendet ebenso wie die zu Grunde gelegten Quellen fur Flughohen und geschwindigkeiten die in der Luftfahrt ublichen Masseinheiten Fuss und Knoten Zusatzliche Angaben in Metern m beziehungsweise Kilometern pro Stunde km h sind errechnet und gerundet und dienen lediglich der Veranschaulichung Die Flughohen sind relativ zum Erdboden gemessen Literatur BearbeitenTimothy W Horton Robert W Kempel NASA Technical Memorandum 4084 Flight Test Experience and Controlled Impact of a Remotely Piloted Jet Transport Aircraft Hrsg NASA 1988 online PDF 2 3 MB abgerufen am 9 Mai 2010 FAA Hrsg Summary Report Full Scale Transport Controlled Impact Demonstration Program 1987 online PDF 5 5 MB abgerufen am 9 Mai 2010 Abschlussbericht der FAA zum CID Programm Michael L Yaffee Antimisting Fuel Research and 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Commercial Aircraft Final Summary Report Hrsg FAA 1986 S 47 ff Michael L Yaffee Antimisting Fuel Research and Development for Commercial Aircraft Final Summary Report Hrsg FAA 1986 S 50 ff a b FAA Historical Chronology 1926 1996 PDF 2 1 MB Nicht mehr online verfugbar FAA archiviert vom Original am 24 Juni 2008 abgerufen am 20 Mai 2010 englisch George Bibel Beyond the black box the forensics of airplane crashes JHU Press 2007 ISBN 978 0 8018 8631 7 S 292 Timothy W Horton Robert W Kempel NASA Technical Memorandum 4084 Flight Test Experience and Controlled Impact of a Remotely Piloted Jet Transport Aircraft Hrsg NASA 1988 S 19 Patrick Kevin Day Discovery Channel crashes 727 in Curiosity season premiere Los Angeles Times 7 Oktober 2012 abgerufen am 17 Oktober 2012 FAA Hrsg Summary Report Full Scale Transport Controlled Impact Demonstration Program 1987 englisch S 2 f S 1 Anhang A vii a b S 13 ff a b S 7 ff a b S 2 49 ff a b S 46 ff a b c S 5 ff a b S 22 ff a b c S 32 ff a b c S 38 ff a b S 42 f S 11 S 16 a b c d S 17 ff Anhang E S 51 ff a b S 20 ff S 56 ff S 15 34 847502777778 117 82083055556 Koordinaten 34 50 51 N 117 49 15 W nbsp Dieser Artikel wurde am 16 Juli 2010 in dieser Version in die Liste der exzellenten Artikel aufgenommen Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Controlled Impact Demonstration amp oldid 237223970