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Am 26 Juli 1993 sturzte ein Bombardier CRJ 100 wahrend des vom Hersteller Bombardier Aerospace zu Testzwecken durchgefuhrten Bombardier Aerospace Flug 388 nahe Byers Kansas ab wobei alle drei Insassen ums Leben kamen Es war der erste Unfall eines CRJ100 mit Todesfolge sowie der erste mit Totalschaden am Flugzeug Bombardier Aerospace Flug 388Ein CRJ 100 der Air CanadaUnfall ZusammenfassungUnfallart Kontrollverlust durch Deep StallOrt Byers KansasDatum 26 Juli 1993Todesopfer 3Uberlebende 0LuftfahrzeugLuftfahrzeugtyp Bombardier CRJ100Betreiber Bombardier AerospaceKennzeichen C FCRJAbflughafen Wichita Mid Continent AirportZielflughafen Wichita Mid Continent AirportPassagiere 0Besatzung 3Listen von Flugunfallen Inhaltsverzeichnis 1 Flugzeug 2 Allgemeines 3 Verlauf 4 Ermittlungen 5 Ahnliche Falle 6 Weblinks 7 Quellen 8 AnmerkungenFlugzeug BearbeitenDas Flugzeug war ein zwei Jahre alter Canadair CL 600 2B19 Regional Jet CRJ100 der mit zwei Mantelstromtriebwerken des Typs General Electric CF34 3A1 ausgestattet war und den Erstflug am 10 Mai 1991 absolviert hatte Dabei handelte es sich auch um den Erstflug eines CRJ100 Allgemeines BearbeitenDer Bombardier Aerospace Flug 388 war Teil eines Testflugprogramms Canadair Berichtsnummer RAG 601R 106 das zur Wiederholung aller Abschnitte der Zertifizierungsprufung diente Nach Ende des Testprogramms war vorgesehen die Daten durch Canadair bei Transport Canada vorzulegen um eine Musterzulassung zu erreichen Der Testflug umfasste die Evaluation einer neuen Landeklappenstellung und einer verringerten Referenzgeschwindigkeit 1 13 VS 1 13 fache der Geschwindigkeit fur den Stromungsabriss englisch stall deshalb VS Zielsetzung der Bombardier Aerospace Piloten war auf diesem Flug daruber hinaus einen Steady Heading Sideslip kurz SHSS Seitengleitflug mit stabilem Kurs um 8 ausgefahrenen Landeklappen einer WS148 Verkleidung und 1 13 VS durchzufuhren Die Stromungsabrissschutzsysteme Stick Shaker und Stick Pusher waren bei eingefahrenen Landeklappen sowie anderen Landeklappenkonfigurationen 20 30 45 so eingestellt dass sie auslosen sollten sobald es beim Flugzeug das sich weder im Seitengleitflug befindet noch eine WS148 Verkleidung aufweist zum Stromungsabriss kommt oder dieser bereits droht Bei um 8 ausgefahrenen Landeklappen waren die Schutzsysteme so eingestellt dass auch der zusatzliche Auftrieb durch die WS 148 Verkleidung miteinbezogen wurde wodurch die Schutzsysteme erst bei einem hoheren Anstellwinkel auslosen wurden Die Auswirkungen eines Seitengleitflugs auf die Sensoren welche die Daten fur Schutzsysteme ubermitteln wurden noch nicht bei der neuen Landeklappenkonfiguration uberpruft Die Aerodynamiker teilten den Piloten mit dass die gesammelten Daten ausreichend waren wenn es entweder zur Stromungsabrisswarnung kommt um ein unerwunschtes Eingreifen des Stick Pushers zu verhindern oder der Seitengleitflugwinkel einen Wert von 15 erreicht wobei letzteres Kriterium fur die Zertifizierung war Verlauf BearbeitenDas Flugzeug startete um 13 31 Uhr vom Wichita Mid Continent Airport zu einem Testflug unter Sichtflugregeln fur den kein Flugplan bei der FAA aufgegeben wurde Dieser Testflug wurde durchgefuhrt um die Flugeigenschaften des Flugzeugs beim Start mit um 8 ausgefahrenen Landeklappen bewerten zu konnen und um die Einhaltung der US 14 CFR 25 177 Regeln zu demonstrieren Nach dem Start und einem Trimmungstest las der Testingenieur die Testbedingungen fur den SHSS vor Eine kalkulierte 1 13 VS Geschwindigkeit von 146 kn 270 km h 8 ausgefahrene Landeklappen Fahrwerk eingefahren was Flugkapitan und Erster Offizier bestatigten Auf einer Hohe von 12 500 ft 3810 m mit den Triebwerken im Leerlauf bewegte der Flugkapitan das Seitenruder zunehmend nach rechts wahrend der erste Offizier die Beta Werte ablas Nachdem der erste Offizier einen Beta Wert von 12 ablas merkte der Flugkapitan an Buffet starts das Flatterschwingen beginnt Der Cheftestpilot erklarte spater dass dies beilaufige Vibrationen des Flugwerks durch den Seitengleitflug waren Bei einem Beta Wert von 17 setzte der Stick Shaker ein Dann begann der erste Offizier neben den Beta Werten auch die Alpha Werte Anstellwinkel abzulesen Bei einem Alpha Wert von 11 und einem Beta Wert von 19 merkte der Kapitan an a little bit of pitch instability eine kleine Pitch Instabilitat und daraufhin on the stop volles Seitenruder wahrend der erste Offizier einen Beta Wert von 21 ablas Dann berichtete der Flugkapitan von einer nachlassenden Querruderwirkung es ertonte die akustische Stromungsabrisswarnung Das Flugzeug rollte ab 13 51 25 Uhr nach rechts um die Langsachse wobei es auf 11 500 ft 3 500 m sank in einen Deep Stall geriet und der Alpha Wert eine Aufzeichnungsgrenze von 35 Einheiten uberschritt Der erste Offizier fragte den Flugkapitan daraufhin want me to release the chute Soll ich den Fallschirm A 1 auslosen worauf der Flugkapitan nur undeutlich antwortete stop at Stop auf Der erste Offizier fragte daraufhin at eight Auf Acht worauf der Flugkapitan die Anweisung gab Chute out Fallschirm raus und fragte daraufhin ob der Fallschirm raus sei worauf der erste Offizier mit yeah ja antwortete Daraufhin senkte sich um 13 51 56 Uhr auf einer Hohe von 6 800 ft 2070 m und einer Geschwindigkeit von 190 kn 350 km h die Flugzeugnase und das Flugzeug neigte sich uber 60 nach rechts und 60 nach unten wobei die Piloten nicht die Kontrolle zuruckerlangen konnten und zerschellte schliesslich um 13 52 Uhr in einem flachen Feld nahe Byers Kansas auf 1 970 ft 600 m Hohe Die Trummer fingen Feuer und schlitterten 650 700 ft 200 215 m weiter Die drei Insassen erlitten dabei todliche Verletzungen Ermittlungen BearbeitenBei dem Unfall wurde der Flugdatenerfassungssystemrekorder ADAS zerstort jedoch verblieb eine erhebliche Menge Magnetband an der zerbrochenen Aufnahmespule Die ausgewerteten Daten zeigten dass alle Systeme ordnungsgemass funktionierten Durch einen Riss im Band endeten die Aufzeichnungen auf einer Hohe von 5700 ft 1740 m der Rest des Magnetbands wurde nicht gefunden Der Flugdatenschreiber FDR des Modells F1000 zerbrach in drei Teile Der Datenspeicher wurde aufgrund mangelnder Erkennungszeichen erst einen Tag spater 715 ft 220 m abseits des Aufschlagspunkts gefunden Bei der Auswertung der Daten wurde festgestellt dass mehr als 20 Parameter darunter die Hohe und die Geschwindigkeit nicht aufgezeichnet worden waren die Daten des Flugdatenschreibers mit denen des Flugdatenerfassungssystemrekorders ubereinstimmten und dass der Flugdatenschreiber weitere acht Sekunden aufgezeichnet hatte Den Daten wurde entnommen dass kurz vor dem Aufschlag die Triebwerke mit hoher Drehzahl gearbeitet hatten sich die Langsneigung von mehr als 62 nach unten auf 38 nach unten verringert und auf das Flugzeug eine Beschleunigung von mehr als 4 5g gewirkt hatte Der Stimmenrekorder des Modells A100A wurde leicht beschadigt aufgefunden Die Ermittlungen ergaben schliesslich folgende Faktoren die ursachlich fur den Unfall waren Der Flugkapitan hatte das Testflugmanover gemass Flugplan beim Einsetzen des Stick Shakers nicht abgebrochen Die Piloten hatten das Flugzeug fur das Auswerfen des Anti Spin Fallschirms nicht richtig konfiguriert Sie vergassen die Schalter die das Schliessen der Klemmbacken bewirken sollten zu bedienen wodurch der Anti Spin Fallschirm nicht am Flugzeug hangen blieb Der Anti Spin Fallschirm war unzureichend konstruiert nbsp Oben Normalflug Unten Deep Stall Hohenleitwerk im WindschattenAhnliche Falle BearbeitenAuf dem British Aircraft Corporation Flug 53 sturzte eine BAC 1 11 unter ahnlichen Umstanden ab Beim Flugunfall der Hawker Siddeley Trident G ARPY sturzte eine Hawker Siddeley Trident unter ahnlichen Umstanden ab Weblinks BearbeitenBeschreibung der CFR 25 177 Regeln auf EnglischQuellen BearbeitenFlugunfalldaten und bericht C FRCJ im Aviation Safety Network englisch Unfallbeschreibung des NTSB Beschreibung des Unfalls auf rjet ca Informationen uber das verungluckte Flugzeug auf airfleets netAnmerkungen Bearbeiten Gemeint ist hiermit der Anti Spin Fallschirm welcher dazu verwendet wird um Flugzeuge aus extrem kritischen Flugphasen wie einem Deep Stall oder Flachtrudeln auszuleiten welche durch konventionelle Gegenmassnahmen wie das Vorwartsdrucken des Steuerhorns u a durch besondere aerodynamische Effekte praktisch nicht ausleitbar sind Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Bombardier Aerospace Flug 388 amp oldid 237194552